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多电机同步控制系统设计与实现

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ELECTRICDRIVE2017Vol.47No.6电气传动2017年第47卷第6期

多电机同步控制系统设计与实现

唐红雨1,陈飞2,王翠军2

(1.镇江高等专科学校电气与信息工程学院,江苏镇江212003;

2.江苏华通动力重工有限公司,江苏镇江212003)

摘要:大型沥青拌和站中交流电机的数量达几十台,为提高各原料的配比精确性、振动和搅拌的均匀性,在控制中需要考虑到多个电机协调同步问题,且大功率电机长时间负载运行,易出现饱和。针对这一现象,设计抗饱和控制策略来提高系统的控制性能,并通过仿真验证了策略的正确性。采用PLC+Delphi设计了拌和站的监控系统,模拟了拌和站生产的控制流程,该系统可实时监测到多个电机的电流,设计了模块之间的组合通讯协议,试验结果表明,此方法能够提高产品质量指标。

关键词:多电机;同步控制;比例积分微分;沥青拌和站;监控;电流中图分类号:TP273

文献标识码:A

DOI:10.19457/j.1001-2095.20170610

DesignandImplementationoftheMulti-motorSynchronousControlSystem(1.SchoolofElectricalandInformationEngineering,ZhenjiangCollege,Zhenjiang212003,

Jiangsu,China;2.JiangsuJhkineticsCo.,Ltd.,Zhenjiang212003,Jiangsu,China)

TANGHongyu1,CHENFei2,WANGCuijun2

theaccuracyoftheproportionofrawmaterials,theuniformityofvibrationandstir,thecoordination-synchronousproblemistobeconsideredinthemulti-motorscontrol.Andlargepowermotorsareeasytoappearsaturatedduringthelongtimeloadoperation.Aimingatthisphenomenon,theant-windupcontrolstrategywasdesignedtoimprovethecontrolperformanceofthesystem,andthecorrectnessofthestrategywasverifiedbysimulation.Themonitoringsystemmodulesweredesigned.Thetestresultsshowthatthemethodcanimproveproductqualityindex.current

Abstract:ThenumberofACmotorsinthelargeasphaltmixingstationisuptoafewdozen.Inordertoimprove

ofthemixingstationwasdesignedwithPLC+Delphi,andthecontrolflowofthemixingstationwassimulated.Thesystemcouldbeusedtomonitorthecurrentofmulti-motorsinrealtime,andthecommunicationprotocolsbetweenthe

Keywords:multi-motors;synchronouscontrol;proportionintegraldifferential;asphaltmixingstation;monitoring;

随着科技的进步,生产线自动化程度越来越高,电机作为生产线主要的驱动设备,数量也越来越多[1]。电机之间不仅存在着连锁关系,还存在同步、同比例控制的问题,其电机的协调控制也关系着产品的质量、精度和稳定性。多电机同步控制是大型生产线的关键技术,但多电机的同步控制性能和精度,在运行过程中往往会因受到负载扰动、环境、驱动不匹配、不协调等因素的影响而降低。

多电机同步协调控制研究校级课题(GZ2015120712)

作者简介:唐红雨(1975-),男,硕士,副教授,Email:t_redrain@126.com

目前,多电机同步控制策略主要有同一给定控制、主从控制、虚拟总轴控制、交叉耦合控制和偏差耦合控制等[2]。文献[3]详细综述了近年来国内外提出的典型控制策略,并对其控制方法展开分析,对控制对象的解耦性能、鲁棒性及跟踪精度等控制性能进行比较研究;提出最小相关轴数目的多电机同步控制策略,设计基于相邻耦合误差和滑模控制理论的同步控制算法[4],用来消除抖振[5];采用神经网络PID算法,

基金项目:路机产品控制系统多功能试验平台校企合作项目(2027070005);

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把控制器与偏差耦合控制结构相结合,设计了基于神经网络PID的多电机同步控制策略[6-7];在相邻交叉耦合控制策略的基础上,又提出了加权交叉耦合的多电机同步控制策略与算法[8]。并联交叉耦合控制结构一定范围可以实现稳定控制,可是当同步电机的数目大于2时,因补偿规律很难确定而不适用,这些被控对象大多数是基于实验室的,多电机控制的远程监控系统还不多见[9]。

本文研究的是大型沥青拌和站的多电机系统,设计多电机同步控制策略和监控系统实时检测多电机的状态,对提高产品质量有着非常实用的研究价值。

偏差耦合适用于电机数大于2的系统,相邻交叉耦合则可以减少控制系统的结构,控制更简单。同步控制中,每台电机的控制器包含了跟踪误差和同步误差控制器,把n台电机分为n个同步子系统,相邻3台电机构成1个子系统,首尾相邻构成1个环形。相邻交叉耦合结构在控制时,只需考虑自身的跟踪误差及相邻i-1,i+1

台电机的同步误差。第i台电机的跟踪误差ei(t)定义为

ei(t)=ωi(t)-ω*i(t)

(1)

ωi(t)为第iω*式中:i(t)为第i台电机的参考速度;

台电机的输出速度。

第i台电机与第i-1台电机的同步误差εi1(t)

和第i+1台电机的同步误差εi2(t)分别定义为

1拌和站工艺流程

沥青混合料搅拌设备的主要功能是将放在

{εi1(t)=ωi(t)-ωi-1(t)εi2(t)=ωi(t)-ωi+1(t)

(2)

冷集料仓中的砂料、骨料经过输入皮带送入干燥滚筒加热干燥,然后由热料提升机送入振动筛进行大小骨料筛分,分成6种不同粒径大小和规格的骨料,送到6个热料仓,根据沥青混合物工艺要求以及用料的不同级配需要,由称重模块分别计量,然后放入拌缸;粉料分矿粉和除尘后的废粉,计量斗计量后放入拌缸;沥青经过脱水加热融化后向拌缸内喷洒,搅拌45s后,生成沥青混合料,送入成品仓保存备用。

在沥青拌和站中共有大小50台电机,功率最大有250kW,最小的有0.37kW。其中,存在同步控制要求的有冷集料斗、骨料的6台2.2kW给料电机,用来控制不同规格的冷料、骨料的输送;振动筛的2台30kW电机,用来控制左右振动筛的动作,区分料粒;拌缸为采用双轴形式,由2台45kW电机拖动,需要均匀动作。工作时,必须考虑电机同步问题,否则会出现骨料的配比不准确、振动筛左右不平衡、搅拌不均匀,造成产品质量下降。

所以为提高控制精度和设备的自动化程度,需开发远程监控系统。

要使各电机同步运行,应使每台电机的跟踪

误差ei(t)和它与相邻两电机的同步误差εi1(t),εi2(t)稳定收敛,即要满足下式:

ìlimei(t)=lim[ωi(t)-ωi*(t)]=0

t→∞e→∞ïï

εi1(t)=lim[ωi(t)-ωi-1(t)]=0(3)ítlim→∞e→∞

ïïlimεi2(t)=lim[ωi(t)-ωi+1(t)]=0

e→∞ît→∞

但在沥青搅拌站的多电机控制系统中,往往

电机之间的速度存在一定比例关系,所以需要对上述相邻交叉耦合控制进行修正,假设n台电机之间的转速关系存在ω1:ω2:…:ωn=α1:α2:…:αn。则第i台电机与i-1,i+1台电机的比例同步误差分别为ε'i1(t),ε'i2(t),则有

ìε'i1(t)=αi-1ωi(t)-αiωi-1(t)

(4)í'

ε(t)=αω(t)-αω(t)i+1iii+1îi2

要使系统稳定,则每个子系统的ei(t),ε'i1(t),ε'i2(t)收敛于0,控制器结构如图1所示。ki0为跟

2多电机同步控制策略

2.1

多电机同步控制

多电机同步运行系统中的控制结构主要包括耦合和非耦合2种同步控制结构。这里采用耦合控制,其主要有交叉耦合、偏差耦合、相邻交叉耦合,其中交叉耦合主要适用于2台电机的系统,46

Fig.1

图1

控制器结构图Controllerstructurediagram

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ki1,ki2分别为同步误差控制器;踪误差控制器;

ui(t)为第i个同步子系统速度控制器的控制量。

但本方法阶跃响应误差要明显减小,说明此控制方法具有更好的动态响应特性,且基于Anti-windup的PID控制器输出收敛于控制输入饱和后的曲线,而传统PID控制逼近性能较弱,说明此控制器设计的输出特性得到了改善。

2.2Anti-windup设计

沥青拌和站多电机系统中的速度控制器通

常含有较大的积分环节和一些限幅环节,系统易饱和,当电机速度大范围快速变化时,控制系统必然会产生Windup现象,使得线性控制器的输出与被控对象的输入不相等,造成闭环响应变差,震荡加剧,稳定性变差。引入适当的补偿环节,使控制系统在出现饱和现象时仍能达到比较满意的性能指标,Anti-windup设计技术已经成为具有饱和特性控制系统的基本方法。抗饱和的变结构PID控制算法,其结构如图2所示。对控

制输入饱和误差un-us进行积分并通过自适应系数调整将其加到PID控制的积分项中。

图2

Fig.2

基于Anti-windup的PID控制器结构图

图3

Fig.3

2种控制方法比较Comparisonoftwocontrolmethods

ControllerstructurediagrambasedonAnti-windupPID

变结构PID算法采用系数γ实现积分项自适应调整,自适应变化律为

ìρ(un-us)ï-un≠use(un-uˉ)>0

̇=íγki(5)ïeun=usî

uˉ=(umin+umax)/2,ρ>0,umax和umin分别为其中,

控制输入信号的最大最小值。

基于Anti-windup的PID控制算法为

de(t)(6)u(t)=kpe(t)+kiγ+kd

dt为验证控制策略的正确性,对系统进行仿真,设指令为阶跃信号,输入控制在[0,10]范围内,分别采用传统PID和Anti-windup的PID控制算法仿真,仿真时,取ρ=2,kp=30,ki=10,kd=2,三相交流异步电机的数学模型可近似为

23.5G(s)=

s(0.25s+6.75)(7)

3监控系统设计

图4为监控界面。根据沥青混合料的生产工

艺流程,采用PLC+Delphi开发了沥青拌和站多电机监控系统[10-11]。监控界面能够实时地反映出拌和站生产工艺流程及工作时设备的状态参数。界面分为系统监视、电机控制和模拟运行3个,模拟运行界面用来实时反映拌和站运行状态。中间部分是一个模拟的生产工艺流程画面,可以监控各个环节的状态信息;左边下方显示的6个冷集料斗的电机运行和频率,可以设定频率参数实现同步控制;右上方显示的是振动筛和骨料斗,6个骨料斗的剩余料比例,需要根据不同生产比例,通过变频调速来设定6个电机的不同转速;右下方是双轴搅拌缸,2个5kW电机采用同步控制策略。界面下方是石料、沥青、布袋进出气、热仓、成品仓和成品实时温度显示窗口。右边一列用来显示电机电流实时值,如振动筛和搅拌缸的电流等。

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图3是基于Anti-windup和基于传统PID控制的阶跃响应对比和控制器输出结果对比,2种控制方法的响应速度都比较快,系统也能稳定,

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图4监控界面

Fig.4Monitoringinterface

4多电机监控设计

4.1

远程输入与输出

远程输入主要用于监控控制电动机运行状态“*”表示元器中处于分断状态,“·”表示处于合闸状态。远程输出用于监控动力控制柜内输出状况,方便用户排查通讯状况是否正常,如图5所示。鼠标点击对应的电动机上面按钮图案,即可运转或停止电动机。

在按钮控制窗口的上方有主楼调试、矿粉调试、旧粉调试、卸粉手动共4个功能按钮。主楼调试用于控制电动机启停的先后顺序,是由低级电动机到高级电动机,即按照冷给料电机、平皮带电机、斜皮带电机、干燥筒电机、热提升电机、振动筛电机的顺序。矿粉调试用于控制矿粉系统电动机的启停,其功能类似于主楼调试功能按钮。4.2

电机参数

电机参数界面包含星三角切换时间、温度参数、废料处理启动延时、废料处理停止时间、振动筛反接制动时间和粉斗参数6个对话框,如图6所示。如星三角切换时间包括有引风机、搅拌缸、热提升和烘干筒4个参数设定。

图6Fig.6

电机参数设置界面

5通讯与巡检

Motorparametersettinginterface

系统采用三菱Q00U型CPU,输入输出模块

分别是QX42,QX42P,系统采用双机冗余设计,可以提高控制系统的可靠性,2台工控机分别通过RS485和USB接口与主控PLC连接通讯。拌和站的通信模块根据对象不同,分为RS-485,Ethernet

图5

系统远程输入输出

和CC-link3种组合实行通信,采用的控制模块分别为QJ71C24N-R4,QJ71E71-100,QJ61BT11N。

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Fig.5Remoteinput-outputsystem

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其中QJ71C24N-R4为RS-485通信模块,RDA与485+连接,RDB与485-连接,RDA,RDB分别与SDA,SDB短接,实现CPU与电流模块、变频器通讯;以太网QJ71E71-100模块1和3对接,2和6对接,其他对应相接,实现PC机与PLC通讯;QJ61BT11N中的DA,DB是功能相同的数据线,将主站和从站的DA,DB以及地线DG对应相连,屏蔽SLD端子应与屏电缆的屏蔽层连接,实现CPU与远程I/O、温度模块、称重模块通讯,本系统CPU为每个CC-Link模块分配32个地址单元,输入、输出地址分别

[12]为XA0-XBF,YA0-YBF。本系统采用WBHS-09

为验证方案的可行性,在企业的试验场地内,对采用同步控制策略和普通控制的沥青产品进行实验,采用常用的马歇尔试验法,对混合料的空隙率、弯拉应变强度2个性能指标随机采样8个点,进行数据分析。从图8这组数据可以看出,采用同步控制策略的沥青拌和站生产出的混合物质量指标曲线数据大部分都在普通控制方法之上,说明可以提高产品的质量,节约原料成本。

7结论

该多电机同步控制策略是为某路面机械公

型多路电流监测器,1#,2#电流监测仪用于接入本文需要采用同步控制策略的电机,如图7所示。

司的4000型沥青拌合站开发的,为提高沥青混合料的性能指标,采用的Anti-windup控制方法有效降低系统的饱和,提高了系统的控制性能。设计了多电机监控系统,监控界面能够模拟各个电机及设备的运行状态、生产过程,可以实时监测各电机电流并自动故障预警及报警功能,具有较好的发展前景。

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图7

1#,2#电流监测仪接线

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图8Fig.8

混合料质量指标试验数据分析图

收稿日期:2015-12-07修改稿日期:2016-10-26

6试验验证

Fig.7Currentmonitorwiringof1#and2#

586-592.

混合料质量指标试验数据分析图,如图8所示。

Mixturequalityindextestdataanalysischart

49

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