2010年第1期 河南电力 21 变压器有载分接开关动作特性现场试验 王伟,韩金华,赵磊,王吉,夏中原,王立楠 . (河南电力试验研究院。河南郑州450052) 摘 要:介绍了变压器有栽分接开关动作特性现场试验的意义、原理和方法。指出现场测试经常遇到的问题并分析 了其原因,介绍了通过动作特性试验发现的一些分接开关缺陷。 关键词:变压器有栽分接开关 动作特性试验 中图分类号:TM564 文献标识码:B 、 文章编号:X(2010)01—021—05 On..Site Test for Action Characteristics ofTransfoI'IIICT On..1oad Tap Changer Wang Wei,Han Jin—hua,Zhao Lei,Wang Ji,Xia Zhong—yuan,Wang Li—nan (Henan Electric Power Research Institute,Zhengzhou 450052,China) Abstract:The paper introduced the signiifcance,principle and method for action characteristics of transformer on-load tap changer's(OLTC)on-site test.Some problems meet frequently in the tests are indicated and the cause are analyzed,Some OLTC defects detected by on—site tests for action characteristics are recommended also. Keywords:transformer;on—load tap changer(OLTC);action characteristics;test 证不发生分接间短路.这样,有载分接开关就可以 1 前言 由一个分接过渡到下一个分接。实现这一功能的电 有载分接开关是变压器中一个非常重要的部 路称为过渡电路,对应的机构为切换开关。切换开 件,在变压器交接和大修时要对其进行相关的检查 关根据过渡电阻数可分为单电阻、双电阻和四电阻 和试验,以确认有载分接开关安装或检修的质量, 等类型.其中常见的是双电阻的切换开关。图1所 确保有载分接开关能够长期安全运行。其中有载分 示的是双电阻切换开关的触头系统在切换过程中 接开关动作特性试验是一个重要的试验项目,通过 的动作情况。可分为下述七步来描述: 该试验所测得的切换波形可以看出切换开关能否 (1)分开侧的主触头K】闭合,通过负载电流为 正确动作。从而判断有载分接开关是否存在电动机 I,如图1(a)所示; 构动作异常、绝缘筒变形、触头烧损、传动轴断裂等 (2)分开侧的主触头K 和过渡触头K 均闭合, 故障。本文介绍了现场进行有载分接开关动作特性 负载电流I仍从该侧流过,如图1(b)所示; 试验的原理和方法,并对通过动作特性试验发现的 (3)分开侧的主触头K。断开,产生一电弧,该电 一些分接开关缺陷进行了介绍。 弧在负载电流第一次过零时熄灭。过渡触头K2闭 2有载分接开关切换的原理 合,负载电流I经过过渡电阻R从K:输出,如图1 (c)所示; 有载分接开关是在带负载的情况下变换分接 (4)分开侧和闭合侧的电弧触头K 、K,桥接,产 位置,所以它必须满足两个基本条件【 】:①在变换分 生一循环电流I ,其大小受到过渡电阻R的限制, 接过程中.要保证负荷电流的连续,也就是不能开 如图1(d)所示; 路;②在变换分接过程中,要保证分接问不能短路。 (5)分开侧的电弧触头K 断开,产生一电弧,该 因此,在切换分接的过程中必然要在某一瞬间同时 电弧在负载电流第一次过零时熄灭。闭合侧的电弧 桥接两个分接以保证负荷电流的连续性;而在桥接 触头K3闭合,负载电流I经过过渡电阻R从K3输 的两个分接问。必须串入电阻以限制循环电流,保 出,如图1(e)所示; 22 王伟等:变压器有载分接开关动作特性现场试验 2010年第1期 (6)闭合侧的主触头 和过渡触头K,均闭合, (7)只有闭合侧的主触头 闭合,过渡过程结 闭合侧电路接通,负载电流I从 输出,如图l(f) 束,如图1(g)所示。 所示: K K K (a) 图1双电阻切换开关的切换过程 这一切换过程相当迅速,一般仅有几十毫秒, 联.所以其阻值只有前一过程的一半。如果桥接时 却是有载分接开关进行分接变换的关键步骤。对有 间过长,将增加过渡电阻的负载时间,易烧损过渡 载分接开关进行切换波形的测试,目的就是检测切 触头:如果桥接时间过短,则不利于熄弧和触头电 换开关的这一切换过程是否正常,保证有载分接开 寿命,因此,桥接时间要求3ms-12mst31。 关在运行中能够正常工作。 正常的切换波形应具备以下条件: 有载分接开关切换档位时.先由分接选择器选 切换程序正确.时间符合要求,切换时间过长 中要变换到的档位,然后由切换开关迅速动作,实 或过短均不合格;切换波形各阶段要平直,无明显 现由当前档位向目标档位的切换。测试有载分接开 波动,其幅值与过渡电阻数值相称,波形不允许跌 关的切换波形.就是检测切换开关的这一动作瞬时 至零值:对三相开关的三相波形相互间力求同步, 过程是否正确。 一般不同步数据要求不大于4ms。 ^旺 3有载分接开关切换波形的测试 现场带绕组进行有载分接开关切换波形测试 的接线图如图3所示,跟测试变压器直阻的接线一 由切换开关的动作原理可知,切换开关在切换 样.它可以同时测出三相分接开关的切换波形。 过程中。串人回路的电阻值在随时间有规律地改 变,将这一变化以图形记录下来,并与标准波形进 行比较,就可以判断出切换开关的动作是否正常。 三习二二:广l厂 : :仍以双电阻的切换开关为例,其标准切换波形嘲如 图2所示。t是总的切换时间,一般在40ms~60ms左 右。t 是分开侧主触头打开至闭合侧过渡电弧触头 图2标准切换波形 闭合的时间,这段时间也是提供给分开侧主触头可 利用的熄弧时间。在主触头打开瞬间,在它的动、静 触头之间产生电弧.然后等到电流过第一个零点 时,如果两者之间的断口足够大,则电弧熄灭,反之 则电弧重燃.等电流第二次过零时熄灭。由于触头 断开瞬间电流相位是随机的。所以要求tl≥lOms ̄, 图3测试接线图 以保证至少有一个电流过零点使电弧能够熄灭。t2 是分开侧过渡电弧触头与闭合侧过渡电弧触头同 4现场测试遇到的问题及发现的缺陷 时接通的桥接时间。此时回路中有两个过渡电阻并 有载分接开关切换波形的测试原理虽然简单, 2010年第1期 河南电力 但现场测试时,由于种种原因,测得的波形很难与 化,对于运行时切换少的分接开关更是明显,如图7 标准波形完全一致,总存在着各种差异,这给判断 分接开关能否正确动作带来了很大干扰。下面结合 所示,这台分接开关一年切换不超过lO次,试验 时,将其循环切换几次后,所测切换波形有所改善。 一些实测的切换波形。来分析造成这些波形差异的 原因,同时给出根据实测波形来判断分接开关能否 正确动作的方法.并对通过切换波形测试发现的一 些分接开关缺陷进行介绍。 (1)某220kV变压器的有载分接开关,型号为 UCCRN65O,30o。ABB生产。该变压器的有载分接开 关带绕组切换波形如图4所示,三相之间基本一 样。根据测量,总的切换时间约为48ms,过渡电阻约 为13Q。 可以看出。该波形与图二的标准波形大致相 同,但也存在一些差别。如切换过程完成后,波形存 在着不规则的抖动;整个波形不是由直线段组成, 而叠加了某些振荡等。这些差别是否意味着这台分 接开关存在故障呢?答案是否定的。 波形在切换过程完成后出现的不规则抖动主 要是由触头闭合产生的机械冲击力造成的,有的分 接开关波形抖动得更严重,如图5所示,该开关型 号为SYXZ一110/400—19.保定变压器厂生产。它有 四个过渡电阻,可以看出,每当有触头闭合时波形 都会产生抖动,很明显,在根据波形对开关状态进 行判断时,这些抖动可以忽略。 A相弋 一一 一…~ ~一 B相 一、 c相 —J一…~^ 图4切换波形图 A相]一 广—一 B相 ~——一 C相— …一 ~一—— 图5切换波形图 波形上叠加了振荡是由于测量是在带绕组情 况下进行的,线圈电感的影响使波形产生了这些振 荡。如果测量时不带绕组,则这些振荡将会减弱许 多,如图6所示。有时候,覆盖在触头表面的油膜和 油内的杂质也会造成切换波形的振荡或不规则变 制造厂家在厂内对有载分接开关做试验时。在 静触头表面中间位置用冲头冲出一凹凸点。利用触 头表面的机械突出物来刺破油膜,这种情况下得到 的波形较好。而机械突出物在试验后打平了,所以 现场得到的波形一般较乱。试验人员在测试前。应 该尽量多切换几次。减少油膜对测试波形的影响。 A相] n厂—— B相 C相] n厂—— 图6切换波形图 A相 —、— ^,L———-— /、,——~ B相 八厂’——、~~ C相 —、/L,~/ 图7切换波形图 (2)某电厂220kV主变的有载分接开关,型号 为UCGLT 650/1200,ABB生产。该变压器的有载分 接开关带绕组切换波形如图8所示。根据测量,三 相总的切换时间均约为49ms,过渡电阻约为 1.45ft。这台有载分接开关的切换波形较为规则,且 每一相的波形都与图二的标准波形大致相同,但三 相波形之间存在着严重的不同期,两相开始动作的 时间最大相差37ms。 A相 B相 C相 图8切换波形图 经了解.这台变压器的有载分接开关是由三台 单相分接开关组成的,三台开关通过机械上的连接 用一台电动机构来带动。在现场试验时,如果将切 换有载分接开关的档位由电动操作改为手动的话, 就可以听到三相分接开关的切换动作存在明显的 王伟等:变压器有载分接开关动作特性现场试验 2010年第1期 先后,甚至在缓慢摇动手柄的时候,还会出现某相切 进行了吊出检查,检查结果发现一过渡电阻连片烧 换而其它两相暂时不切换的情况。可见三相储能结 构动作所需传动轴转动的圈数并不一样,从而造成 三相开关切换有先有后。我们分析认为,有载分接开 关的分接变换动作是一个电流的转换过程,对三相 断,并且缺少一个螺丝。将分接开关室内部绝缘油 全部抽出时发现了缺少的螺丝。将断裂部分连接并 重新组装好。测量过渡波形如图10。 分接开关来说,即使在切换过程中某一相先动作,电 流仍在这一相的电路上通过,因此三相触头分合的 先后,对相互之间的切换电流没有明显的影响。另外 L、~~一一 ,一…~ 厂一 相波形 ^ 栩油形 有载分接开关在切换过程中产生的电弧都是采用电 流过零点自然熄弧的方式,而不是像断路器那样采 用强迫熄弧的方式,这样分接开关三相触头的电弧 熄灭本身就存在先后.所以其机械动作的先后差别 不会影响有载分接开关的正常运行。这台有载分接 开关试验后投入运行,至今无任何异常现象。 (3)20o8年3月29日,220kV焦作韩王变电站 #2主变停电进行预防性试验。在进行有载分接开关 切换动作特性试验时,发现其切换波形异常.具体 波形如图9所示。 \ L~一 —…~一J /A相波形 — j , ^ , , , L…一~……~ 、。。一一一…~一B相波形 ] .厂c相波形 (a)5档——6档切换波形 —、 L 一~一~一 相波形 r~一~ ’ ~ …… I f L、、一~…~ ~…一一B相波形 L— /\/lr 相波形 (b)6档——5档切换波形 图9处理前切换波形图 从5档到6档切换过程中,A相后半部分电阻 明显增大,从3欧姆增至6欧姆左右,为进一步仔 细分析,从6档调至5档,结果图形也有变化。从以 上波形及测试数据分析,该变压器分接开关A相过 渡电阻存在断裂的可能。 为进一步证实分析结果,对该变压器分接开关 0 …一………一…… … 一 T VI/ …… ( 档——6档切换波形 |L~一 L… —/A 波形 …、 r一~一一一 t j …一……一…一 ~……一... 相波形 ] . (b)6档——5档切换波形 图10处理后切换波形图 该分接开关为贵州长征老式 型有载分接 开关,单数侧和双数侧的过渡电阻均为两只并联结 构。一只电阻断线后,切换过程中余下的那只电阻 将承受更大的电流。有可能电流致热引发另一只电 阻也断线。一旦单数侧或双数侧两只电阻均断线, 切换中将造成变压器电气回路瞬间开路。很可能造 成变压器运行中烧损事故。因此。此次重大缺陷的 发现和消除保障了 变压器的安全运行。 年月 日.信阳站2号主变在运行 中有载分接开关重瓦斯动作,防爆盖损坏,随后7 月 日主变停电对分接开关进行检查。将分接开关 上部切换部分从变压器吊出进行了检查试验。无异 常,但回装本体后,测量绕组的直流电阻时发生了 和 时通时断的现象.于是带绕组测量切换波 形。发现B相在试验时随机出现不正常波形,如图 1所示,由波形判断该分接开关在切换档位的过程 中B相有开断现象,这和绕组的直流电阻试验分析 结果正好吻合。随后决定变压器固定在档运行。 年12月 日,安排主变停电后再次对分 接开关进行了全面检查,在对该主变本体放油以 2010年第1期 河南电力 飞 B C飞 (a)从4档切换到5档时波形正常 A B (b)从2档切换到3档时波形异常 图11切换波形图 后.检查人员通过观察孔进入主变本体内部对分接 选择器部分进行了仔细检查,结果发现分接选择器 B相动触头烧损严重.同时也发现B相1档静触头 烧损。分接选择器其他部位无异常。 经分析认为,该分接开关自90年投运以来,已 运行16年。由于触头长期运行,受外力作用时间太 长,引起分接选择器产生变形,动静触头在部分位 置接触不良,造成触头烧损。最后对分接开关进行 了更换。 (5)南阳渠首站220kV主变分接开关在测试时 得到的切换波形比较乱.如图12(a)所示,其实这台 分接开关本身没问题.由于测试仪器的预触发时间 设置不正确造成切换波形记录不全,将仪器调整后 得到了正确的切换波形。如图12(b)所示。 A B C. (a)记录时间不正确时得到的波形 A B C (b)正确波形 图12记录时间设置对切换波形的影响 测试仪器本身故障可能对切换波形的测量带 来很大影响.图13是一些仪器发生典型故障时得 B (a)CPU板故障 1Ii 0 l c Ⅶ 0 1 B I IA (b)供电电压过低 (c)仪器自激 图13仪器发生故障时的切换波形图 到的切换波形图。 5结语 有载分接开关是变压器上一个重要的部件,通 过其切换波形的测试可以看出切换开关能否正确 动作。进而判断有载分接开关是否存在电动机构动 作异常、绝缘筒变形、触头烧损、传动轴断裂等故 障。现场试验中由于种种原因,所测得的切换波形 很难与标准波形完全吻合。所以试验人员在测试 前,应该尽量多切换几次,减少油膜对测试结果的 影响.为尽量减少电感的影响,可采用将低压绕组 短路,使电感量减小或选择额定分接点处利用分接 点只倒极性而不切换线圈的特性,测量过渡波形。 在排除测量仪器故障引起的干扰后,正确分析测试 波形与标准波形产生差异的原因。同时结合变压器 其他相关试验的结果,综合考虑,得出正确的结论。 参考文献 【1】陈敢峰、姚集新.变压器分接开关实用技术.北京,中国水 利水电出版社。2002年 [2】冯仲民.有载分接开关的应用.北京,中国电力出版社.2004 年 【3]DI]r 574—95.有载分接开关运行维修导则 收稿日期:2oo9—O8—18