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循环水泵出口蝶阀液压装置故障及防范

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Research and Exploration |研究与探索.维护与修理

循环水泵出口蝶阀液压装置故障及防范

王小江

(福建晋江天然气发电有限公司,福建泉州362251)

摘要:本文通过对循环水泵出口液控蝶阀的关闭故障、逻辑控制进行分析,提出解决启闭故障的防范措施,同时采取 一系列可靠性提升措施及进行液压装置优化及改造的可行性研究,对防范蝶阀故障具有一定的借鉴意义。

关键词:液控蝶阀;控制逻辑;优化;改造中图分类号:TM621

文献标识码:A

文章编号:1671-0711 (2017) 07 (上)-0054-03

某燃气电厂循环水泵出口蝶阀使用重锤式液控缓 闭止回蝶阀,能按照预先的程序实现水泵和阀门联动, 远程控制阀门的开启和关闭,同时实现缓闭功能,有 效防止水锤危害,保护水泵和开式水管网系统的安全。

蝶阀配套使用液压装置作为阀门驱动的动力来源, 能使蝶阀按预置程序实现开启和关闭功能,特别是对 电源失去或事故停泵时,能按照设定角度和时间分快 关和慢关两个阶段关闭蝶阀,对水锤的产生有明显的 抑制和消除作用,并能有效地防止水泵倒转。液压装 置采用重锤的势能作为关阀动力源,当蝶阀全开后, 液压油路中的压力油保持压力在特定范围,能使蝶阀 长时间保持在全开位置而不出现掉锤。

1

液控装置系统工作原理

2

当液控装置接受到阀门关闭指令时,电磁阀得电, 液压油压力泄压回流至油箱,重锤的重力势能作用下,

蝶阀关闭至全关位置。

1.3手动操作开关阀门

在自动功能失效情况需要应急操作时,可摇动手 动油泵,对油路手动充压开启蝶阀。在就地控制柜上 手动按下电磁阀应急按钮,实现关闭蝶阀功能。

蝶阀控制逻辑分析

2.1蝶阀开启逻辑分析

在泵阀联启前,控制方式置自动,而后在DCS 控制画面点击循环水泵“开启”按钮,循环水泵房

液控装置系统工作原理图见图1。

1.1蝶阀开启过程

当液控装置接受到阀门开启指 令时,油泵电机启动,油泵排出压 力油,经过单向阀、节流阀及高压 油管进入液压缸,重锤随着液压缸 的动作而缓慢升起,蝶阀随之开启。当蝶阀开启至全开位置时,油泵电 机停止运转。阀门开启过程中和全

开状态时,泄压电磁阀1YV始终处 于失电,液压系统进入保压状态。液压系统长时间工作时,由于油路 中阀门会存在正常的内漏导致油压 下降,当油压下降至压力开关下限 值9MPa时,油泵电机启动对油路 进行充压,当油压上升至压力开关 上限值16MPa时,油泵电机停止运 行,这样保证系统油压处于设定范 围以保证阀门处于全开状态。

1.2蝶阀关闭过程

图1

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中国设备工程2017.07 (上)

液控装置系统工作原理

Cpiant设备Engineering 工程

hina中国

液控蝶阀的油动机立即运行,开始建立油压,油压约 为4MPa至6MPa,液控蝶阀进入慢开。当蝶阀开至 20%-35%触动15度限位开关,当开15度限位开关信 号与阀位模拟量反馈(20%-35%)在DCS逻辑形成“与” 关系触发“15度信号”,1秒后液控蝶阀进入停阀模式; 而后15度信号与循环水泵开指令在DCS逻辑形成“与” 关系触发“合闸指令”,循环水泵合闸;循泵合闸后, 逻辑自动又再次对液控蝶阀发出“开指令”,油动机 开始升压,液控蝶阀进入快开模式,直至全开状态。 油动机升压至16MPa后,触动液控蝶阀控制柜PLC高 限,PLC发出停油动机指令,油动机停止运行,此时 油压应保持在9 ~ 16MPa左右。

2.1蝶阀关闭逻辑分析

值的阀位区间。为防止关阀过程中出现中停情况,在 液控蝶阀中停信号脉冲前加RS触发器,由15度信号 置1;自动关置0。同时将全关、全开、15度行程开关 换成感应式接近开关。

3.4 DCS控制逻辑优化

(1) 将液控蝶阀PLC中故障报警条件中的全关、 开15度、全开限位开关信号,与DCS蝶阀模拟量开度 的对应定值做逻辑与,可降低由于限位开关信号异常导 致蝶阀关闭事件。

(2) 循泵顺控启动,在出口液控蝶阀开启至15度, 循泵启动正常后,在循泵跳闸后,液控蝶阀仍继续开启 至全开位置后,再关闭。循泵跳闸后,可能因为液控蝶 阀关闭时间过长造成循环水母管失压。逻辑修改为循泵 跳闸后,液控蝶阀马上关闭。

(3) 液控蝶阀自动关信号由循泵分闸信号加3S脉 冲及循泵停止中间点信号“或”的关系组成。当循泵非 正常停运(比如按下急停按钮)时,仅靠循泵分闸信号 触发3S脉冲发自动关信号,导致蝶阀关过程中,若触 发中停指令后,自动关信号消失,阀门不能完全自动关 闭。循泵正常停运时,液控蝶阀自动关信号由两者轮流 触发,信号保持时间较长,足够关闭蝶阀。逻辑优化: 循泵分闸信号由3S脉冲改为8S脉冲;循泵停止指令中 间点信号“或”的关系组成液控蝶阀自动关信号。

在泵阀联控停止前,控制方式置自动,而后在DCS 控制画面点击循环水泵“停止”按钮,液控蝶阀电磁阀

得电开始卸油,在重锤的势能作用下,蝶阀开始关闭, 进入快关模式。当液控蝶阀关至20% ~ 35%,触发“分 闸指令”,循环水泵停止运行,液控蝶阀慢关至全关状态。

3

液控装置可靠性提升措施

3.1加强液控装置就地设备的定期工作

加强就地设备的定期检查工作,可以有效降低设

3.5 DCS画面增加阀门开启时间备故障率,定期工作检查内容。

在DCS画面显示液控蝶阀开启时间,且进入历史 (1) 全关、15度、全开限位开关固定牢固、动作

趋势。时间1:液控蝶阀开指令至15度开关动作时间; 灵活、接点动作灵敏。限位开关出线处用耐候胶密封,

时间2:液控蝶阀开指令至全开时间减去中停时间。两 以防进水。

个时间结合油压信号可判断蝶阀是否卡涩。(2) 压力开关、电磁阀接线紧固。

(3) 模拟量反馈电位计转动齿轮固定牢固、转动 灵活、间隙正常,与DCS显示跟踪良好。4液压控制系统热工设备及逻辑优化可行性研究

3.2油泵油压开关改造

问题点:液控蝶阀的油压值由压力开关来监视并 将油压的高低限值送入就地PLC控制柜参与油泵启停。 单一的油压高低值判断不利于观察液控蝶阀的实际状 况及油泵的运行情况;在DCS画面,液控蝶阀油泵的 油压无显示及无历史趋势查询,不利于对当前液控蝶 阀油压的监视和故障分析。

解决措施:取消就地压力开关,改成压力变送器 信号送至DCS,实时显示并进入历史趋势,通过DCS 逻辑判断压力高、压力低,将信号送回就地PLC作为 油泵联锁启停的条件,同时声光报警增加油泵电机运 行且压力异常报警。

3.3阀门位置开关信号逻辑优化

经过对DCS系统蝶阀控制逻辑研究,可采取以下 优化措施。

(1 )全关、开15度、全开限位开关进行冗余配 置或三选二。或者再增加一个模拟量反馈,两个模拟 量反馈与限位开关进行三选二。

(2) 取消PLC,就地保留切换开关、启停按钮、 电气主回路和接线端子,将液控蝶阀所有信号引入 DCS,在DCS实现液控蝶阀的控制逻辑。此措施可方 便进行事故分析和在线逻辑查看,同时可取消就地控 制箱PLC、控制电源、UPS电源、电源转换模块,就 地箱只保留接线端子。

(3) 单台机组的循环水泵和液控蝶阀由公用DCS 控制改由单元机组DCS控制。此措施可实现风险分散, 可避免公用DCS系统网络或控制器故障时,无法对循 环水泵和液控蝶阀进行操作,同时方便对单台机组的 循泵和液控蝶阀进行控制系统维护和检修。

以上优化措施较为可行,但实际工作量大,需结 合机组C级及以上检修进行改造。

问题点:液控蝶阀15度信号通过行程开关与阀位 共同判断,行程开关故障率高,且阀位在15%至35% 的动作点比较难调整。

优化措施:取消就地行程开关,改成阀位模拟量 信号送至DCS作为DCS液控蝶阀15度信号判断,通 过DCS逻辑高、低判断确定液控蝶阀15度信号动作

中国设备工程2017.07 (上)55

Research and Exploration |研究与探索•改造与更新

大鹤管远程低凝柴油装车改造

李晓丹,韩永强

(大庆油田技术培训中心大庆石油化工机械厂,黑龙江大庆163000)

摘要:本文介绍了大庆石化公司炼油厂通过对大鹤管技术改造,实现了低凝柴油装车。改造后的装车系统采用了先进 的大鹤管装车工艺和设备,不仅满足了生产要求,同时解决了原大鹤管装车系统的不安全隐患。

关键词:大鹤管;技术改造;低凝柴油中图分类号:TE976

文献标识码:A

文章编号:1671-0711 ( 2017) 07 (上)-0056-02

1概述

求。同时,对原装车系统存在的问题进行技术改造,使 改造后的大鹤管装车系统在安全、设备、工艺和操作运 行上达到先进水平。

2

原大鹤管系统存在的问题

大庆石化公司炼油厂装洗车间属大型油库,拥有 3000m3以上的成品油罐33台,一次储存能力15.4万吨, 年储存能力可达200万吨以上。原装车系统利用八套液 下密闭定位装车大鹤管外运汽油(可同时使用四套), 每次东西栈台南北两侧可摆放槽车48台,平均6~ 9 分钟装一台车(四台鹤管同时使用),年装运能力65 万吨以上。该大鹤管装车系统建于1987年,原可装多 个品种,后因生产形势的变化,主要用来装汽油。按照大庆石化公司的整体优化安排,做为炼油厂 12万t/a分子筛脱蜡装置配套工程成品油管输铁路装车 部分,装洗车间需将八套汽油液下密闭定位装车大鹤管 的其中四套进行改造,用于炼油厂低凝柴油装车。改造 后的大鹤管装车系统应分别满足装低凝柴油和汽油的要

原大鹤管装车系统1987年建成后,就存在一些遗 留问题,后期虽进行了局部改造(主要是大鹤管本体), 但整个系统仍然存在一定问题,主要有以下几方面。

(1) 大鹤管密封不严,活塞杆和油缸表面因加工 精度不高,导致油缸端头密封圈经常漏油。(2) 装车时大小阀门均为气动闸阀,经常出现阀 门内漏现象,其结构不适合经常开关的工艺条件。(3) 操作控制台没有防爆设施,工人操纵危险性 大,不符合安全规范要求,而且经常出现故障,维修工

5液压装置油路优化可行性研究

影响发电机组正常运行。经过分析,可以采用电动执 行机构代替液压装置。相比液压装置而言,电动执行 机构具有结构简单,维修保养方便的特点,故障点定 位也较为方便。

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结语

5.1系统增加备用油泵

图1中配置有1台油泵,当油泵故障时,油压无 法保持在一定范围,容易导致蝶阀关闭,可增加1台 油泵进行备用。正常由1台油泵运行,故障时启动备 用油泵对系统进行保压。

5.2系统增加冗余泄压电磁阀

循环水泵作为电厂的重要辅机,其稳定性决定着 机组是否能安全稳定运行,通过对出口液控蝶阀的可 靠性分析并采取可靠性提升措施,大大提升循环水泵 的可用系数,从而保障机组安全稳定运行。

参考文献:

[1] 章素华主编.燃气轮机发电机组控制系统[M].北京:中国电 力出版社,2012.4.

[2] 国家能源局.防止电力生产事故的二十五项重点要求及编制

图1中电磁阀得电时,系统油路进行泄压,阀门 由于重锤势能进行关闭。当电磁阀线圈故障或阀体卡 涩时,无法泄压,蝶阀无法关闭。可增加1路并联电磁阀,

当蝶阀得到远方关闭指令时,两个泄压电磁阀同时带 电,将油路泄压。

6

液压装置改造电动装置可行性研究

由于液压装置设备多、油路复杂,同时液压执行 机构密封件存在老化问题,当装置出现问题时,故障 点较难定位,解决时间长,增加检修工作量,严重时

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中国设备工程2017.07 (上)

释义.北京:中国电力出版社,2014.5.

[3] 中国华电集团公司编.大型燃气—蒸汽联合循环发电技术丛 书.设备及系统分册[M].北京:中国电力出版社,2009.

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