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钻孔灌注桩桩后压浆施工工艺及效果

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・126・ 价值工程 钻孑L灌注桩桩后压浆施工工艺及效果 Construction Technology and Effect of Cast-in Place Pile Post Pressure Grouting 杨忠强YANG Zhong—qiang (中铁航空港第一工程有限公司,渭南714000) (The No.1 Engineering Co.ILtd.ofthe Airport Group of China Railway,Weinan 714000IChina) 摘要:本文结合工程实例,主要介绍了钻孔灌注桩桩后压浆的施工工艺以及施工的质量控制。 Abstract:This article mainly introduces the construction technology of cast-in place pile post pressure grouting and quality control measures based on practical engineering examples. 关键词:钻孔灌注桩;桩后压浆;承载力;效果 Key words:cast—in place pile;pile post pressure grouting;bearing capacity;effect 中图分类号:U443.15+4 文献标识码:A 文章编号:1006—4311(2014)叭一0126—02 1工程概况及施工原理 土具I级非自重湿陷性,湿陷性土层厚度2-3m。②细圆砾 1.1工程概况长庆桥车站位于庆阳市宁庆桥 土:层厚2.4—3.0m,褐色,主要成份为微风化砂岩、灰岩,饱 镇,长庆桥车站站房在车站的中心位置,建筑面积: 和、中密,Ⅱ级普通土,fak=400kpa。③粗圆砾土:层厚3.0 2970.67m0。采用全现浇钢筋混凝土框架结构。主体建筑为 5.0m,灰褐色,主要成份为微风化灰岩、砂岩,饱和、中密, 地上两层。基础采用桩基础,共计68根,桩径0.8m,桩长 Ⅲ级硬土,fak=500kpa。④地下水埋深2.4—3.6m,为第四系 不小于7m,设计为端承桩,桩底持力层为粗圆砾土,桩端 孔隙潜水,主要通过大气降水补给,地表水不发育:地下水 伸入持力层不小于800mm。采用机械钻孔水下灌注桩身 对圬工具硫酸盐侵蚀性,环境作用等级H1。 混凝土,成桩后进行桩底压浆工艺。站房位置地质情况自 1.2桩后压浆加固的原理 上而下依次为:①粘质黄土:层厚3-4—3.8m,黄褐色,以粉 1.2.1改善持力层条件、提高桩底的承载力桩周围 粒为主,土质不均,硬塑为主,硬塑fak=120kpa,Ⅱ级普通 的土体在成孔过程中都会受到扰动,且清孔后孔底也会留 土,地下水位附近存在软塑土层,软塑fak=80kpa。粘质黄 有沉渣和泥浆,从而降低了桩底土体的强度。而成孔后压 浆将桩底持力层一定范围内松散的土粒以及碎石和空隙 从而改善了持力层的物理 作者简介:杨忠强(1963一),男,陕西三原人,工程师,项目总工程 等胶结成一个高强度的结合体,师,研究方向为桥梁施工。 力学形成。在压力的作用下,水泥浆在单桩区域由桩端土 1577一+1527水平进行了突出危险性鉴定,结论为:一煤层 弹簧管与 ̄160支管路连接,孔与集管器、放水器之间用2 在+1577~+1527水平之间具有突出危险性:二 煤层在+ 寸球阀连接,每站安设放水器。现将每站一个集管器变为 1577水平以上无突出危险性,在+1577一+1527水平之间具 2个 ̄300mm集管器,每个集管器用6寸弹簧管与 ̄219管 有突出危险性;二 煤层在+1527水平以上具有突出危险 路四通连接。每个集管器安设7-9个单孔联网接头,单孔 性。因此211工作面具备突出危险性。为了能够顺利使 用4寸弹簧管、蝶阀与集管器连接。现单站、单孔能够随时  2101 7-作面进行生产,必须在采掘过程中采取有效措施 测量浓度、流量、负压、温度。3_5放水系统改造原来每站安设放水器主要存在放 防止煤与瓦斯突出,以消除2101工作面突出危险性。 3封孔材料的选择和封孔流程 水不及时、不到位,容易造成瓦斯抽放管内积水,造成瓦斯 且每站安设放水器、阀门、 3.1支管路改造2101运输顺槽瓦斯抽放管路进行了 浓度低,抽放量少、抽放效果差i改造,支管路由原来的 ̄160管路改为 ̄219管路,增大了管 材料使用多。现对每站安设放水器改为集中式放水,运输 径;钻孔联网后连入该管路进行抽放,流量增大、总量增多。 顺槽上、下帮各敷设一趟 108排水管,每站与 ̄108排水管 3.2封孔管改造对原来使用的2寸焊管封孔、改为4 连接,在切眼处各安设一个自动放水器和一个手动放  寸焊管进行封孔,每个钻孔先采用 ̄94钻头钻进、终孔后, 水器。4结论 再采用 133、 153钻头进行了扩孔,岩孔段为5米,煤孔 通过改造支管路、封孔工艺、联网管路、集管器、采用 段为8米,符合抽放要求。 3.3封孔工序原封孔采用人工手动注浆泵注马丽散 集中放水,符合瓦斯抽放标准要求的大管径、大流量、降低 抽放管路阻力,提高了抽放效果,增加了抽放量。 封孔,通过联网后发现孔口有漏气现象,再次采用在封孔 管的两端包裹麻袋并浇注马丽散,封孔管孔口段压设注浆 管,将封孔管塞入钻孔之后,用水泥注浆泵从注浆管向封 孔管与孔壁之间注水泥砂浆。采用水泥砂浆封孔,降低了 封孔的成本。  ‘参考文献: 【11殷文韬,刘明举,温志辉,盂全生.煤层瓦斯抽放封孔工艺 研究与应用fJ].煤炭工程,2011(2). f21马永庆.提高底板岩巷穿层钻孔瓦斯抽放效果的技术措施 [J].煤矿安全,201 1(05). 3.4集管器、管网的改造每站设计施工17个钻孔, 【3】徐玉胜,张仁贵,彭担任.裂隙发育煤层瓦斯抽放钻孔新封 煤矿安全,2009(02). 联网在一个 159mm集管器上,钻孔与集管器采用2.5寸 孔技术 .Value Engineering ・127・ 体空隙扩散到四周等于增加了端部直径,而扩散到下端等 范围,以确保压浆的质量,此外,注入的压浆量以及最终压 于增加了桩长。对于群桩区域,所有浆液连成一片使得桩 力还应当兼顾设计的要求。 端土体成为一个整体,因此提高了桩底的承载力。 2.6终止压浆标准①压力控制:桩底压浆压力不超 1-2_2提高桩侧摩阻力桩孔灌注桩与桩周围土体存 过8Mpa,当达到压力但是压浆量不满足设计要求时,可采 在的空隙以及孔壁泥皮阻碍桩身与桩周围土的结合都降 用稳压间隔式压浆工艺,稳压静置10分钟以上,仍旧压不 低了桩侧摩阻力。泥浆在压力作用下,从桩端沿着桩身和 进去则停止压浆。②装侧壁冒浆且压浆量满足要求则停止 土层的结合层上返,通过渗透、胶结以及充填等作用置换 压浆;若桩侧壁冒浆很少可继续压浆到压浆量为止。③桩 填充空隙以及置换泥土,大大提高了桩侧的摩阻力。此外, 体上抬量不得超过3mm,超过3ram的无论压浆量多少、 泥浆通过横向渗透到桩侧土层起到了增大桩径的作用,从 压浆压力多大即停止压浆。④压浆量的控制:直径为 而改善了持力层的受力状况和荷载的传递性能。 800mm的桩,当桩底压浆了达到2.Om,时,无论压力多少 2施工工艺 都停止压浆。 2.1施工准备 3质量控制 2.1.1施工人员配置表(表1) 3.1质量标准①主控项目:使用的水泥品质、标号, 表1施工人员配置表 水泥浆的水灰比、水泥加固土的掺入比和外加剂的品种、 序号 人员名称 配置数量(个) 备注 掺量:压浆量、压浆压力:设计及规范要求进行单桩荷载试 1 施工负贯人 1 全面管理施工进度和质量。 验,检验其承载力。②质量标准:桩底压浆为实测项目。 2 技术负责人 1 研究和制定施工方案并进行技术交底。 3 安质负责人 1 监督施工的安全和质量。 3-2钻孔桩桩后压浆现场记录表(表3) 4 现场负责人 l 管理现场的施工人员和施工质量。 表3钻孔灌注桩桩后压浆现场记录表 5 现场技术员 1 现场的施工技术管理。 6 现场试验员 1 现场的试验工作管理。 施工单位: 工程名称 7 现场操作员 5 各项工艺操作 序号 房屋名称及桩号 开始压 终止压 压浆 现场技术负 现场监 2.1.2施工设备、机具配置表(表2) 浆时间 浆时间 数萤 责人签认 理签认 1 表2设备、机具配置表 4压浆效果分析 序号 设备名称 型号 单位 数量 静载试验情况如下:长庆桥车站站房桩基单桩极限荷 1 压浆泵 BW一150 台 2 2 搅拌机 YJ-340 台 l 载值分别为(采用桩后压浆技术):A一11—1单桩极限荷载 3 浆液测试仪器 台 1 值:3150KN:D~9—1单桩极限荷载值:2992KN;D一1—1单桩 4 贮浆桶 个 l 5 压力表 12MDa 个 2 极限荷载值:3203KN。长庆桥车站加压泵房桩基单桩极限 2.2压浆管的埋设在每根需要桩后进行压浆处理的 荷载值分别为(未采用桩后压浆技术):A一2单桩极限荷载 灌注桩处设置两根压内径为3 ̄5cm白铁管作为压浆管。 值:1680KN;B~1单桩极限荷载值:1700KN;B一2单桩极限 下端插入孔底40cm,且长度满足桩底压浆要求。压浆管管 荷载值:1760KN。以上两栋房屋的地基处理均为钻孔桩, 顶与钢筋顶平齐且对称布设在钢筋笼上,并将锥形单向阀 设计的桩径、桩长都相等,地质情况相同,实验结果为: 安装在管底段。在下钢筋笼时,注意保护好单向阀不被损 (3150+2992+3203)÷(1680+170O+1760)=1.81,即,桩后压 坏,压浆管顶口要堵塞牢靠,防止杂物及泥浆掉入压浆管 浆的桩较常规桩的承载力提高了1.81倍。故,桩后压浆能 内,确保管路畅通。 使桩的承载力有大幅度的提高,施工工艺可行。 2.3压水试验成桩三天后,利用压浆泵给1群压浆管 5总结 注入清水冲洗孔底泥浆,直到 压浆管冒出清水为止。压 ①应用桩后压浆技术可提高桩的承载力,从而减短桩 水试验不仅能够疏通压浆管,还能根据试验结果对压浆参 的设计长度,可节约建设资金。②在桩基工程的施工过程 数进行调整。 中,往往由于某种原因导致少量桩的承载力不满足设计的 2.4桩位压浆顺序的选择最好整个桩群一次性压 要求,而桩后压浆技术为废桩的再利用创造了生机。对于 浆,且先压周圈桩在压中间桩。采用两根桩循环压浆,先压 不满足设计要求的桩采用桩后压浆技术进行及时的补救, 第一根桩,压浆量占总量70%作用时给第二根压浆,然后 除了施工设备简单以及处理效果好外,还具有成本低廉的 为第一个桩的另外一根管和第二根桩的另~根管,这样能 优势。③桩后压浆不仅能够改善桩底和桩周的持力条件, 够保证同一根桩两根管压浆时间间隔30—60min以上,以 还能够有效的提高桩底承载力和桩周的摩阻力,从而大幅 保证水泥浆在土体中充分的扩散时间。 度提高单桩承载力的同时还减少了桩的沉降量,并且具有 2.5压浆施工灌注桩成型14天且混凝土强度达到 工艺和压浆设备简单以及施工方法灵活的特点,因此,便 80%以上后,用超声波或小应变检测桩,然后桩底压浆。用 于普及和推广。④由于能够降低工程造价,同时缩短施工 压浆泵将配好的水泥浆液输入到压浆管,通过管底的单向 工期,所以,在“BT”项目中,可建议设计单位采用桩后压 阀门,高压浆液进入桩底土中,控制水泥浆液水灰比为 浆技术,会有显著的经济效益。 0.55作用且使用42.5级普通硅酸盐水泥。正式压浆前,检 参考文献: 验水泥浆液的流动性、稳定性以及浆液浓度调整时机等施 【1】沈克金,马军,杨红轩.某水库坝基帷幕灌浆施工浅析【J].西 部探矿工程,200806). 工参数。在桩底的压浆过程中,压浆浓度都经历由稀浆向 [2]马军,沈克金,杨红轩.某水库塑性砼防渗墙施工技术与实 浓浆变化的过程。,由于稀浆渗透性很强,因此可以扩大桩 例[J].西部探矿工程,2008(06). 底压浆的加固范围:浓浆则对于提高桩底压浆加固区强度 [3】王凤民.混凝土浮浆皮清扫机[J1.水利电力施工机械,1992 很有帮助。合理确定压浆压力、浓度等并控制合理的变化 f01). 

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