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大跨度、高悬空、大截面混凝土井字梁模板支撑体系设计

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导读大跨度、高悬空、大截面混凝土井字梁模板支撑体系设计
2011年第30卷第3期・DWRHE水利水电工程设计 大跨度、高悬空、大截面混凝土 井字梁模板支撑体系设计 鲜世雄周艳平 熊 亮 摘要 龙江水电站枢纽工程引水系统拦污栅筒体内设计有2层联系梁,高程分别位于844.50—847.00 m和 859.0o~861.0 m,联系梁呈“井”字状。8547.0 m高程联系梁由3条主梁和2条次梁组成,主梁横截面尺寸为10 5cm×250 em(宽×高),梁跨度为25 m,次梁横截面为100 cm×250 cm(宽×高),梁跨度为24.5 m;861.5 rn高程联系 梁主、次梁截面相同,均为100 em×250 em(宽×高),主梁跨度为25 m,次梁跨度为24.5 m。主要介绍了847.00 m 高程联系梁采用斜拉索吊模法支撑结构的设计难点、方案选择、结构设计及验算,从而解决了该部位混凝土支撑结 构的重大难题,为类似工程可提供参考依据。 关键词 井字梁 支撑设计中图分类号TV52 施工方案 斜拉索支撑 龙江水电站 B 文章编号1007.6980(2011)03.0007.05 文献标识码龙江水电站枢纽工程位于云南省德宏傣族景颇 族自治州潞西市境内的龙江干流上。枢纽由混凝土 双曲拱坝、左岸引水系统及地面式厂房组成。总库 容l2.17×10s rn3,为大(工)型一等工程。坝顶高 程875.00 m,最大坝高115 m。 引水系统布置在左岸山体内,由进水口、引水 隧洞及压力管道组成。进水口为塔式结构,主要由 进水口边墙、拦污栅墩、进水口塔体内联系梁及进 水口闸门启闭机房等构成。 844.50 m,下部悬空,且823.00 m高程以下为漏斗 型流道,净高达54.5 m(图1)。 V894.00一..... —_ [ -o銮 5.00........。…I:.…........ —w ̄7—I ̄7—87—8.0. 军 撑 w89000 ,.......一景 .… n=. ll 2511 J1.I 0 I I口 :, 搓 ! I f拱 l I坝 7 引水系统拦污栅筒体内设计有2层井字联系梁 与顶部检修平台,联系梁高程分别位于844.50~ 847.00 m和859.00~861.50 m,联系梁呈“井”字 状。847.0 m高程联系梁由3条主梁和2条次梁组 成,主梁横截面尺寸为150 em×250 cm(宽×高), 梁跨度为25 m;次梁横截面为100 em x 250 crll(宽× 丑昌-景_ 。J。譬苤琴 量 . \\ lI 2 mI13 N l 景 一 。。_ - l…。虽 量; y 拦污衄嚆板高程。 一 暑 ∞ ●丘 0 高),梁跨度为24.5 m,间距为8 m;861.5 m高程 联系梁主、次梁截面相同,均为100 cm×250 cm 口 ;02 !100 J l:1\\1一 m 90.00闸门井雇板高程\、、一l雇  皿幽 n —_juuH (宽×高),主梁跨度为25 m,次梁跨度为24.5 m; 顶部检修平台在875.00 m高程4个角上各布置了1 根梁,形成4个三角形,梁的断面尺寸为100 em× 245 cm(宽×高),板厚25 em,靠近拦污栅侧2根 梁跨度为l2.30 m,另外2根梁跨度为13.50 m。 进水口纵剖面图、847.00 m高程联系梁平面 图l进水口纵剖面(单位:一) (2)跨度大:847.00 m和861.5O m高程两层 井子梁纵横正交,顺水流方向主梁净跨度27.00 m, 与主梁正交次梁净跨度24.5O m(图2)。 图、875.00 m平面图见图1~3。 (3)结构自重大:以847.00 m高程联系梁为 例,其结构总质量约为999.185 t。 (4)结构下部悬空:875.0o m高程联系梁及板 下部悬空,无支撑点(图3)。 1支撑设计难点 (1)施工高度大:847.00 m井字梁底部高程为 水利水电工程设计DWRHE・2011年第30卷第3期 梁的施工。 200 750 8OO 750 2(】()l 喜}_ l l .1 ・ Il l 3J钔  30 l200 —馨l 虱 —■ 馨 虽 —J —1 彀 虱 S广 r 1 f 1 l f L——■—-』 L——jL I l 酮7】野 C00自 j I 5 i 图2进水口 — 剖面图(单位:sln) 图3进水口875.∞m高程检修平台平面布置图(单位:(In) 2 2.1 847.00 m 该层梁是整个进水口3层联系梁施工的关键,上 部2层联系梁可在此基础上作为支撑点,但施工如此大 跨度、高架空的现浇钢筋混凝土大梁,国内水电施工也 没有施工先例可参照。选用何种支撑方案,既能确保安 全、质量,又能确保工期,是施工中的一大难题。按常 台支撑方案,耗用钢管 数量大、搭设工期长,无法满足成本和工期的要求。同 时因下部为进水口的曲线流道结构,钢管无支撑着力 点,结构本身的自稳难以保证。在工地现有的条件下, 要完成847.00 m高程联系梁的施工任务,并能按期完 成,只有另辟途径,由此联想工程匕常用的斜拉索桥的 结构原理,并咨询中水东北勘测设计有限公司专家与现 场设代人员,采用斜拉索吊模法进行847.00m高程联系 2.2吲.50m 以847.0O m高程井字联系梁为基础支撑点,采用 承重脚手架的支撑方案,同时在得到业主、设计及监理 的认同下,采取以下措施:(1)为保证847.00 m高程联 系梁作为上部联系梁施工支 点结构自身的稳定,将原 设计C2O混凝土改为C30标号,该联系梁施工时, 847.00 m高程联系梁达到7 d强度后进行上部支撑体系 的搭设及施工,根据试验数据,C30混凝土7 d的强度 可达到约22 MPa;(2)847.00 m高程联系梁下部斜拉索 吊模支撑体系不进行拆除,与该梁形成联合受力体结 构;(3)为降低施工难度,减轻施工荷载,861.50 m高 一,期浇筑高度为1.5 m, 二期浇筑高度为1.0 m。 2.3 875.00 m高程检修平台板、梁施工支撑方案选择 以861.50 m高程井字梁四角顺水流方向铺设断面 为1.0 m X 1.0 m钢桁架,钢桁架利用前期滑模模体框 架,其结构验算满足支撑承载要求,以钢桁架为支承梁 搭设承重脚手架进行上部875.00 m高程联系梁及板施 工。 本文重点详述846.00 m高程井字梁斜拉索吊模支 撑方案设计,861.50m高程井字梁与875.00m顶部检修 平台支撑采用传统的承重脚手架支撑方案,限于篇幅本 文不再详述。 3 847.00 m高程联系梁斜拉索吊模支撑方案的 设计 3.1斜拉索支撑方案的设计综述 前期在井筒墙体滑模施工过程中安装预埋件焊接 双钢板穿钢棒作为上吊环,在连系梁底部铺设钢梁, 钢梁上焊接焊接双钢板穿钢棒作为下吊环,上、下吊 环采用 34 mm钢丝绳斜拉形成主、次梁整个模板支 撑系统,钢丝绳张紧采用自制花篮螺栓进行紧固。 3.2斜拉索支撑方案的细部结构设计 3.2.1墙体预埋件设计 预埋件采用300 min X 300 innl x 10 nlln钢板, 锚筋采用6根 25 mnl螺纹钢,与钢板穿孔塞焊, 钢筋与钢板连接处焊缝高度不小于8 cm。 3.2.2侧墙上吊环设计 上部吊环焊接在墙体预埋钢板上,焊接吊环 时,根据钢梁支座位置进行放点。吊环采用2块 15 cm X 25 cm X 2 cm(宽X高X厚)钢板,其中间部 位钻设 5l inIn孔,将 50 mnl钢棒穿人吊孔中形 成吊点,2块钢板横向间距为8 cm,竖向吊环间距 鲜世雄等・大跨度、高悬空、大截面混凝土井字梁模板支撑体系设计 为2.0 m,连接钢棒长15 em,吊环焊缝高度不应 小于15 mm。 3.2.3井子梁支撑钢梁及下吊环设计 3.2.3.1主梁支撑钢梁及下吊环设计 主梁斜拉索吊模的设计共在梁底部铺设3层工 字钢(如图4、5所示)。自上而下第1层采用I18工 字钢,垂直于主梁方向布置,长度1.7 m,横向间 距为750/nln,上部铺设建筑标准钢模板形成底模。 第2层采用2根I25a工字钢,作为主支撑系统,横 向间距1.384 m,两端与支座焊接,支座采用25a 工字钢,长度25 em(支座与墙体预埋板焊接),第 3层采用HW250 x 250工字钢,长度2.2 m,纵向间 距2.0 m,垂直于第2层工字钢方向布置,下部吊 环位置设在该道工字钢上,上、下吊环形式相同, 左右吊环间距1.84 m。 第1层工字钢与第2层工字钢采用断焊连接, 仅起固定作用;由于吊点设在第3层工字钢上,故 第2层工字钢与第3层工字钢四周均采用满焊,焊 缝高度不低于8 lnln。同时在第3层工字钢设吊环 部位腹板部位加设两块10 lnln厚加劲钢板,以保证 承受拉力时在该部位发生局部变形破坏。 主梁斜拉索支撑方案设计见图4、5。 图4主梁斜拉索吊模结构图(单位:cm) 图5主梁斜拉索支撑剖面图(单位:em) 3.2.3.2次梁支撑钢梁及下吊环设计 同主梁方案,先在两端焊接I25a钢支座。再 铺设I25a工字钢,长度25 m。下部吊点设在I25a 支座上,上部吊点设在墙体预埋钢板上,采用 34 rrlm钢丝绳斜拉形成次梁整个模板支撑系统。沿已 铺设工字钢垂直方向设置118工字钢,横向间距 600 1/lln,上部铺设建筑标准钢模板形成底模,侧 模铺设在I18工字钢上。吊环形式同墙体吊环。 次梁斜拉索支撑方案设计见图6、7。 图6次梁斜拉索吊模结构图(单位:一) 图7次梁斜拉索支撑剖面图(单位:em) 3.2.4花篮螺栓设计 花篮螺栓主要起钢丝绳张紧的作用,在整个斜 拉索支撑方案中起着至关重要的作用,而单吊点承 受200 kN的花篮调节螺栓市场上无现货,需从厂 家定做,但加工周期长,影响下闸蓄水节点目标, 同时价格昂贵。由于属于一次性投人,综合考虑施 工成本、施工工期等因素,决定采用自制花篮螺栓 进行钢索的张紧,可调节余度为60 cm,自制花篮 螺栓设计见图8。 图8自制花篮螺栓组装图(单位:mm) 3.2.5施工预拱度 根据规范及经验数据,梁底预拱度按4‰预留。 3.2.6焊缝设计 所有结构焊缝均按熔透二级焊缝进行设计。 ・l0・ 水利水电工程设计DWRHE・2011年第30卷第3期 3.3斜拉索支撑方案的设计验算 3.3.1荷载计算 以厶梁为例计算 混凝土的容重取为25 l【N/ ,则混凝土梁荷载 钢板里的025 him螺纹钢锚筋、自制花篮螺栓的 032 I'l,ma螺纹钢连接杆件及钢板均为在其它部位施工 中剩余的料头,034 nlnl斜拉索采用缆机更换下来的 牵引绳,起到了修旧利废作用,节省了费用。另单 为q1=1.5 m×2.5 m×25 kN/m=93.75 kN/m。 钢筋荷载约为7 kN/m。 模板及围楞荷载q,约为5 kN/m。 恒荷载q恒=93.75+7+5=105.75(kN/m)。 振捣混凝土时产生的荷载g】:4 kPa,人员g =2 kPa,g活=6 kPa。 荷载q:1.2q恒+1.4q活=133.3(kN/m)。 3.3.2主梁支撑验算 依次进行118工字钢小楞、I25工字钢验算、 HW250x250工字钢、吊环及焊缝、钢棒、钢支座 端部焊缝等验算,计算结果满足各材质及施工安全 要求。 3.3.3主梁钢丝绳的选择及验算 采用双根034 InlTl或030 inln钢丝绳进行斜 拉,单根034 rain钢丝绳的破断拉力为603 k_N,考 虑钢丝绳已使用过,乘以折减系数0.6,则双根钢 丝绳的设计承载力为2×603 kN×0.6=723.6 kN, 因钢丝绳与上下吊环的夹角均大于45。。为简化计 算,按最小夹角45。计算,则传递到钢丝绳的拉力 N=135.41/cos45。=191.5 kN<723.6 kN,满足设计 承载力要求。 从上述计算结果可看出,采用034 nlln和030 mln钢丝绳均能满足要求,但为确保施工安全,在 主梁斜拉时采用034 mm钢丝绳。 3.3.4次梁支撑、钢丝绳选择及验算 同主梁支撑验算,验算结果满足各材质及施工 安全要求,次梁斜拉时采用034 mlll钢丝绳。 3.3.5自制花篮螺栓验算 依次进行套筒螺帽强度、螺杆强度、吊环钢板 及焊缝、032 lain螺纹钢连接及焊缝等进行验算, 计算结果满足要求。 3.3.6墙体预埋件验算 根据GB5001-2002《水工结构设计规范》第 10.9预埋件及吊环相关公式计算,验算结果满足 要求。 4几点体会 4.1经济技术效益方面 本方案充分利用了工地现有的废旧材料,预埋 吊点承受200 kN的花篮调节螺栓单个到工地的价格 约在3 200元,本方案需花篮螺栓共计100个,是一 次性投入,而采用自制的花篮螺栓,单个成本价格 约为500元,仅此一项可节约费用27万元。 4.2双钢板穿钢棒形成的吊环与圆钢加工形成的 吊环比较 本方案单点承受的荷载为200 kN,采用双钢板 打孔穿钢棒作为吊环,与圆钢加工形成的吊环相比 较,该方案为双剪切受力,单块钢板仅承受100 kN 的剪切力,而圆钢吊环始终为单剪切受力状态,同 时由于圆钢吊环结构尺寸小,在加工过程中可能引 起屈服变形,不易被人察觉,容易引起安全事故。 4.3钢丝绳作为斜拉索支撑的优点 钢丝绳为柔性材料,采用花篮螺栓紧固后可使 各个斜拉索受力基本达到均匀状态,混凝土浇筑前 仅承受钢筋、支撑与模板的重量,承受的荷载有 限,随着混凝土的浇筑,承受的荷载逐渐加大,根 据测量观察各个绳索的变化,进一步调整花篮螺 栓,使各绳索受力基本一致,可防止由于单点破坏 引起的群破坏效应。 4.4钢梁制作及安装 钢梁为支撑平台的主要构件,其制作要求几何 尺寸准确,焊缝为熔透二级焊接,各钢梁间排距准 确,因此选择在缆机供料线平台上进行加工,质量 检查可得到保证,经检查确认无质量缺陷后采用缆 机整体吊装至施工面,吊装时采用自制平衡梁两点 起吊,就位与端部支座焊牢后方可松吊钩。 4.5结构受力方面 本方案充分利用结构构件作为受力支撑点.受 力可靠.并简化附加构件,结构计算简单清晰,施 工安全有保证。 5结语 龙江水电站枢纽工程进水口847.00 inln高程井 字联系梁于2010年3月全部施工完毕,在进行混 凝土浇筑期间进行了测量跟踪监测,监’狈0结果为最 大沉降量5。5 mm,完全满足施工预拱度要求,所 有梁未发生侧向位移,梁的结构尺寸完全满足设计 要求,施工结束直至运行期未发现有施工裂缝。 (下转第14页) 水利水电工程设计DWRHE・2011年第3O卷第3期 的成孔效果。 4.3井简变直径带来的不利影响 平台,在下井筒段扩挖时,施工人员没有及时从下 水平隧洞内运走岩渣,而是将岩渣在导井内堆积起 来,一直堆积到扩挖工作面,作为施工人员站立的 Nam Ngum 5水电站调压井井筒总深度168.8 m, 其中上井筒段深110.5 m,开挖直径6.5 m;下井筒 52.3 m,开挖直径变为4.5 nl,井筒结构见图1。 设计人员将井筒直径由6.5 m变为4.5 m,其 目的是想减少开挖和混凝土衬砌量,节省投资,但 在实际施工过程中,带来了如下问题。 4.3.1井筒扩挖工作面狭窄 本调压井井简直径不大,为小直径深井筒,下 井筒段开挖半径为2.25 m,导井半径为0.7 m,剩 工作面。由于岩渣的架空作用,造成了导井堵塞。 4.4.2解决办法 为了捅开堵塞在导井内的岩渣,首先清理运走 了下部隧洞内堆积的岩渣,让导井内的岩渣尽可能 地自由落体溜下来。然后,对于架空堆积在导井 内,无法自由落体溜下来的岩渣,主要采用了小药 量、弱爆破、震动处理的措施,成功解决了导井堵 塞问题。 余工作台为1.55 m,过于狭窄,施工人员处在深 井内部,站在如此狭窄的工作台上进行打钻等施工 作业,无法进行,极大地增加了施工难度。 4.3.2施工成本增加 对于小直径井筒,采用变直径设计,开挖等综 合成本反而会增加,影响施工进度,并且不利于施 工安全。 4.4导井堵塞 5结语 (1)Nam Ngum 5水电站调压井井筒施工采用 开挖设计方案2(反井钻机方案),确保了井筒开挖 安全完成,为关键线路实际缩短工期3个月,达到 了预期目的。 (2)对于直径不大的深井,在进行扩挖工作 时,采用直径1.4 m的导井作为溜渣井,是完全可 以的。 导井堵塞在深井开挖中是需要高度关注的问 题,一旦导井堵塞,就非常难处理。从防止导井堵 塞的角度出发,导井直径尽可能大点比较好,但直 径大,费用就增加很多。 (3)为了避免小直径导井堵塞,控制爆破参 数,减小岩渣是非常有效的。 (4)对于直径不大的竖井,为了减少开挖量而 变径,对于施工是不利的,应尽量避免。 作者简介 本工程在井筒扩挖过程中,考虑井简直径不 大,因此直接采用了直径1.4 m的导井作为溜渣 井。在采取了控制钻爆孔间距,尽量减小岩渣粒径 的措施下,上井筒段开挖没有出现堵塞问题,但下 井简段出现了导井堵塞问题。 4.4.1下井筒段导井堵塞原因 由于下井筒段开挖半径为2.25 m,导井半径 金宏安 男 工程师 中水北方勘测设计研究有限责任公 司 天津300222 宋会红男 高级工程师 中国水电建设集团国际工程有 限公司 北京司 天津100044 丁秀霞 女 工程师 中水北方勘测设计研究有限责任公 300222 (收稿日期2011—06—10) 为0.7 nq,工作平台为1.55 m,过于狭窄,施工人 员进行钻孔等施工非常不便,因此,为了创造工作 (上接第1O页) 二分局 河北涿州 0r72750 采用斜拉索吊模法支撑方案,方案可行,优点 周艳平男 助理工程师 中国水利水电第四工程局有限 公司二分局 河北涿州二分局 河北涿州突出,同时也为高悬空、大跨度、大截面梁的施工 创造了一个先例(国内水电工程尚属首例),可供类 似工程实践参考。 作者简介 鲜世雄 男 工程师 中国水利水电第四工程局有限公司 072750 熊 亮 男 工程师 中国水利水电第四工程局有限/厶\司 072750 (收稿日期2011—05—27) 

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