小氮肥第39卷第1O期2011年l0月 13 CO2汽提法尿素装置的改造总结 张刘亮 (安徽昊源化工集团有限公司 阜阳236000) 0 前言 分离工况下,有利于提高气体从液体中逃逸,以避 免夹带;在吸收工况条件下,增加气液接触机会, 安徽吴源化工集团有限公司(以下简称吴源 扩大液膜传质面积。该高效翅片式塔盘,除具有 公司)尿素装置采用Stamicarbon公司的CO 汽提 防止轴向返混的作用外,能强化径向混合。该新 工艺。自装置投产以来,CO 汽提工艺操作弹性 型高效翅片式塔盘利用罩帽顶部装有的旋转型翅 大、运行稳定等优点都得到了充分体现,但尚存在 片,使通过翅片的气体达到一定的旋转速度,并转 不足之处,导致尿素的氨耗、蒸汽耗、CO:转化率 变为径向的圆周运动。与其它各种仅能防止轴向 未能达到最佳指标,进一步改进的空间仍很大。 返混作用的塔盘相比,该塔盘不仅将塔盘上的气 近年来,吴源公司通过优化工艺、技术改造取得了 相流与液相流分开运动,以减少轴向返混;并且可 良好的节能效果。 强化气液接触,使塔内气液两相每经过1层高效 1 普通塔盘改成新型高效翅片式塔盘 塔盘,气液之间都进行重新分布,改善气液相的质 热平衡状态,加快CO 气体在液相中的溶解速 尿素合成塔塔盘形式的选择相当重要,如果 度,促进氨基甲酸铵脱水生成尿素的反应,达到减 选用了最佳形式塔盘不仅可以使CO 转化率提 少返混、高效吸收的目的。通过改造尿素合成塔 高、汽提塔蒸汽耗量下降,而且可以使全系统工艺 塔盘、调整塔内反应结构区域,使尿素生成反应按 得到优化。 照活塞状态上移,能最大限度解决合成塔内物料 (1)原尿素合成塔塔盘采用普通塔盘,随着 返混,提高气液接触的比表面积,从而达到提高 生产负荷的逐渐提高,物料返混渐趋严重,由塔壁 CO 转化率的目的。 效应导致产生内环现象,使物料停留时间延长、 (3)将合成塔原有塔盘改为高效翅片式塔盘 CO 转化率降低、物料消耗升高。 后,合成塔运行稳定,塔内气相和液相传质、传热 (2)新型高效翅片式塔盘是一种利用气体动 充分,合成塔运行温度为182~183 oC,达到设计 能进行强化分离和吸收的动态塔盘;其特殊的翅 工艺指标要求。改造前、后合成塔运行情况对比 片式结构将运动中的气体能量加以充分利用,在 见表I。 表1 改造前、后合成塔运行情况对比 2 改造精馏塔分离段及内件结构 塔分离段简体直径偏小( 1 300 mm),造成气体 通过时流速过大(2.32 m/s),超出气液相流体带液 (1)改造前,精馏塔出气温度高且有带液现 临界速度(2.O0 m/s),导致精馏塔气相容易带液。 象。原因:①喷头设计不合理,相对于流体流速,喷 (2)改造情况:①喷头夹角改为60。,使喷出 头喷出夹角不合适(5o。),造成尿液喷洒不均匀,气 液体均匀、喷洒半径大,气液相换热效果好。②将 液相接触不充分,精馏塔气相出口温度偏高,返回 精馏塔分离段筒体直径由 1 300 mm扩大至 高压系统物料中水含量高,造成消耗偏高。②精馏 1 500 mm,增大气体通道,降低气体流速,简体 14 直径扩大后,流速降至1.74 m/s;同时增加了填 料装填量,使气相与液相充分传质、传热。 改造后,精馏塔运行稳定,无气相带液现象; 气相出口温度由130℃降至116℃,大大降低了 气相出口水含量,使进入系统的水量降至最低,提 高了合成转化率。 3 解吸塔由板式塔改为高效规整填料塔 (1)改造前,由于解吸塔采用普通板式塔盘, 在生产中(尤其在夏季)经常出现下列现象:①大 量氨水无法消化分解,系统组分较难平衡。②解 吸塔操作压力高(0.45 MPa)、锯吸效果差,且经 常出现塔盘蓬液、气相带液现象,影响低压回收系 统的稳定。③废液排放时有氨含量超标现象。 (2)改为高效规整填料塔有如下优点:①生 产能力大。板式塔与填料塔的流体流动和传质机 理不同,板式塔的传质是通过上升的蒸气穿过板 上的液池来实现;填料塔的传质是通过上升的蒸 气和靠重力沿填料表面下降的液体逆流接触实 .现;若塔内件设计合理,填料塔的牛产能力一般均 高于板式塔。②分离效率高。塔的分离效率决定 于被分离物系的性质、操作状态以及塔的类型及 性能。现有的各种板式塔,包括最常用的筛板塔 及浮阀塔,理论级数最多不超过2级/lql,而工业 填料塔理论级数最多可达l0级/m以上,因而对 于需要较多理论级数的分离操作而言,填料塔无 疑是最佳的选择。③压力降小。由于填料空隙率 较大,故其压力降远远小于板式塔。一般情况下, 板式塔压力降高出填料塔5倍左右。压力降减小 意味着可降低操作压力,在大多数分离物系中,操 作压力下降会使相对挥发度上升,对分离十分有 利。对于新塔,可以大幅度降低塔高,减小塔径; 对于老塔,可以减小回流比,以求节能或提高产量 与产品质量。④操作弹性大。操作弹性是指塔对 负荷的适应性,塔正常操作负荷的变动范围越宽, 则操作弹性越大。由于填料本身对负荷变化的适 应性很强,而板式塔的操作弹性则受到塔盘气液 比、雾沫夹带及降液管能力的限制,一般操作弹性 较小。⑤持液量小。持液量是指塔在正常操作时 填料表面、内件或塔盘上所持有的液体量。它随 操作负荷的变化而有增减。填料塔的持液量一般 小氮肥第39卷第1O期20l1年lO月 小于6%,而板式塔则高达8%~12%。 (3)结合实际情况,选用JX-250Y型高效规 整填料。该填料在整个塔截面上呈几何形状规 则、对称、均匀,它规定了气液流走向,改善了沟流 和壁流现象,压力降可以很小。在相同的能量和 压力降下,与散装填料相比,可以安排更大表面 积,因此效率高。 (4)改造后效果:①解吸能力增强,解吸系统 除消耗尿素系统产生氨水外,另增加外来氨水,生 产能力增加了20%。②消除解吸气相带液,解吸 塔操作压力由0.45 MPa降至0.30 MPa。③解吸 废液中氨质量分数由0.05%下降至2×10一、尿 素质量分数由0.33%下降至1.5×10~,日增产 尿素1~2 t。解吸废液达标排放,解决了环境污 染问题 4 蒸发系统增加水力喷射器 吴源公司尿素蒸发系统原采用0.8 MPa蒸汽 喷射抽真空,蒸汽消耗高,喷射后的蒸汽和带出的 氨全部排人大气中,既造成了浪费,又污染了环 境。为此,决定将蒸汽喷射器改为水力喷射器。 (1)水力喷射工艺流程:原一段、二段蒸汽喷 射器不作改动,在一段蒸发冷却器气相出口和二 段蒸发冷凝器气相出口处各安装1只阀门。新安 装2台水力喷射器,喷射后的液体与气氨混合后 进入循环槽循环使用,当循环液中氨质量分数上 升5%~8%时,由溢流口溢流至氨水槽作为解吸 液回收利用,然后补充软水循环。 (2)运行效果:①蒸发系统一段真空度≥ 一0.070 MPa(表压),二段真空度>一0.095 MPa (表压),完全满足工艺指标,真空度好于蒸汽抽真 空。②蒸发系统运行稳定,因不再使用中压蒸汽, 蒸发系统不受蒸汽波动的影响,能够保证产品质 量;根据2010年6月统计,产品一等品达标率 100%、优等品达标率99%,质量有明显提高。 ③通过技术改造,尿素装置的生产能力进一步提 高,正常情况下,日产尿素1 100 t左右,最高日产 达1 200 t左右。④吨尿素可节约蒸汽36~40 kg, 扣除喷射循环泵75 kW的电耗,仅此1项年节约 费用224万元;另外,可回收氨198 t/a,节约资金 45万元,经济效益可观。 小氮肥第39卷第10期2011年l0月 l5 蒸汽再沸器的综合利用 高晓静 (山东兖矿鲁南化肥厂 0 前言 堵塞设备和管道,这部分冷凝液被送至冷凝液汽 提工序。NHD脱硫再生是利用蒸汽再沸器加热 山东兖矿鲁南化肥厂240 kt/a合成氨净化装 NHD富液,解析出浓度较高的H s,得到再生 置于2008年投产运行。氨净化系统主要是把德 度≤10 mg/L的贫液供吸收使用。 士古气化炉来的3.8 MPa水煤气经过中串低全变 换、NHD脱硫、脱碳及甲烷化后制得的合格精制 1 改造前NHD脱硫再生流程 气送往氨合成工序。在氨净化变换工序中,从变 再沸器是一种能够交换热量且有汽化空间的 换气分离出的冷凝液有2种:①高温变换冷凝液, 特殊换热器。热虹吸式再沸器依靠塔釜内的液体 即由煤气水分离器、第1水分离器、第2水分离器 静压头和再沸器内两相流的密度差产生推动力形 分离出来的冷凝液,温度在140~210 oC,含有极 成热虹吸式运动。在再沸器中的物料液位和分馏 少量的氨氮,因此可直接送至气化工段磨机;②低 塔液位在同一高度,从塔底线提供液相进入到再 温变换冷凝液,即第3水分离器分离出的冷凝液, 沸器中。通常在再沸器中有25%~30%的液相 温度为30 c(=,含有大量的氨,容易发生铵盐结晶, 受热膨胀甚至汽化,密度变小,从而离开汽化空 5 一段、二段蒸发分离器气相管增加高 壁进行环向冲洗,能有效地清除积聚的缩合物;为 效环型喷射器 了防止冲洗水量过大而影响生产工艺指标和破坏 系统水平衡,在冲洗管路上安装流量计,操作时根 (1)吴源公司三期尿素生产装置自投产以 据流量进行控制;同时设计2路冲洗水源:1路来 来,蒸发分离器及气相出口管内缩合物结垢较严 自低压吸收塔给料泵的工艺冷凝液,用于正常生 重。装置运行时,一段的压力控制在24~33 kPa、 产冲洗,不会破坏系统水平衡;1路来自蒸汽冷凝 温度为125~130℃;二段的压力控制在4 kPa、 液,可以用于停车时大量冲洗置换。生产中每2 h 温度为138~140℃。在该反应条件下,蒸发分离 冲洗1次,因除垢速率超过结垢速率,使设备和气 器及气相管内气相夹带的尿素很容易发生缩合反 相管内不易结垢,保证了生产连续稳定运行。 应而生成缩合物,从而积聚在二段分离器的内壁 (3)蒸发二段分离器采用冲洗防垢技术改造 和气相出口管上。随着缩合物在二段分离器的内 后,运行期间再未发生过分离器出气口堵塞现象, 壁和气相出口管的不断累积,气体通道逐渐变小 使装置运行更稳定,减少了因缩合物积聚而系统 甚至完全堵塞,造成真空度低、产品质量不合格, 停车,避免了人工人塔清垢,节约了维护费用。 严重影响装置的稳定正常运行。经常造成非计划 停车清洗,人工人塔清垢,存在严重安全隐患。 6 结语 (2)根据一段、二段蒸发分离器及其气相管 经过上述改造,尿素装置运行平稳,各项经济 的特点,自行设计了一种高效环型冲洗喷头,采用 指标基本上达到或接近设计值,特别是尿素合成 32 mm的不锈钢管弯制而成, 32 mm的不锈 塔塔板改造和蒸发系统水力喷射器的使用,为吴 钢管在环周上每间隔30 mm钻1个 6 mm的小 源公司带来了较大的经济效益。 孔。此结构喷头可以围绕气相管道内壁和设备内 (收稿日期2011-08—19)