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基于工业以太网的冶炼控制系统设计

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维普资讯 http://www.cqvip.com 8 基于工业以太网的冶炼控制系统设计 基于工业以太网的冶炼控制系统设计 Melting Control System Design Based on Industrial Ethernet 杨恩然 严 洁 (西安建筑科技大学机电学院,陕西西安71OO55) 摘 要 以基于工业以太网的、由工控机和Quantum PLC构成的冶炼控制系统为例,描述了该系统的工作原理,给出系统的 硬件组成框图,介绍了利用iFIX组态软件设计人机界面的方法,并讨论了系统的通讯方式以及控制方式等问题。 关键词:工业以太网,PLC,iFIX组态软件,冗余功能 、 Abstract This paper analyzes the working principle of system,which main components,communication and control method of the system by describing the application in a certain smelt factory of a system consisting of Ethernet,Quantum PLC and con- figuration software iFIX. . Keywords:lndustrial Ethernet,PLC,iFIX configuration software,redundancy fu『nctions 工业以太网采用统一的TCP/IP协议,避免了不同总线协 议间互不兼容的困扰。它可以直接利用现有局域网而不需添加 额外的硬件设备。它方便数据在局域网内的共享。它可以通过IE 浏览器访问终端数据,而不需增加专门的软件。正因为工业以太 网具有上述的诸多优点,因而在国内外迅速地普及。 1 控制原理 本文作者在某冶炼集团炼 锌控制过程中,设计并调试通 过了由工控机、PLC组成的工 业以太网控制系统,利用iFIX 组态软件实现了系统的实时监 控、实时报警、历史曲线、历史 报表等功能,控制原理如图1。 2冶炼流程 炼锌炉内充满原料,从炉 图1控制原理图 底持续地吹入600-800 ̄C的高温空气进行冶炼。原料熔化后,成 品锌沉积在炼锌炉的底部,废料上浮。经除渣后成品锌从炼锌炉 图2热风炉总貌 离远,因此须选用大型PLC使用工业以太网通讯。 现在市场上的PLC种类比较多,例如三菱、西门子、OM- RON、MODICON、GE、AB等等。Quantum系列PLC功能强大, 性能稳定,价格相对西门子同系列产品便宜,同时它可以通过 140NOE77101模块方便地接入以太网。根据控制的需要,D J量 290个,DO量13O个,AI量32个,AO量16个,选用Quantum PLC 1套。包括1个主站和4个子站,主站的配置为1个 底排出,完成一次生产过程。 在生产过程中,关键是持续地吹入高温、清洁的空气,为此, 使用了3台热风炉加热空气。热风炉为储热性能非常好的炉子, 内壁由储热砖做成。用煤气将其烧到1OOO℃左右,然后使常温 下的洁净的空气在一定的压力下通过热风炉,为炼锌炉提供高 温空气。 如图2所示,三台热风炉通过送风、排风管道相连。为了提 供温度恒定的高温空气,生产过程中它们的工作模式为:热风炉 起动初期,1号炉大烧(炉内温度高些),2号、3号炉小烧(炉内 温度低些);待1号炉温度达到1000℃时,1号炉转为送风,2号 14OCPS11400模块,1个140CPU43412A模块,1个140NOE- 77101模块,5个140DA175300模块,3个140DAO78300模 块。前三个子站的配置相同,配置为1个140CRA2111O模块,1 个140XCP51000底板,2个140DA175300模块,1个 14ODAO85300模块,1个140XCP51000模块。第四个子站的 配置为1个140CRA2111O模块,1个140XCP51000底板,2 个140AC104000,140ACO13000模块。最后需对PLC系统硬 炉大烧,3号炉小烧;当1号炉温度降到不能满足要求时,2号炉 转换为送风,3号炉转换为大烧,1号炉转换为小烧。通过调节煤 件进行地址设置。把主站地址设定为1,其它四个子站的地址依 次设定为2、3、4、5。(调PLC背板的地址调定螺钉)。如果不设 定则会出现地址混乱。 4人机界面设计 气与空气的混合比进行小烧、大烧转换。如此循环从而持续地为 炼锌炉提供清洁的高温空气。上述所有转换均通过PLC控制自 动实现。 3控制系统的硬件配置 当前流行的组态软件较多,如InTouch、iFIX、组态王、Lab- 软硬件的配置是评价系统优劣的一个重要参数。本系统硬 件部分为工控机两台(1台运行,1台热备),Quantum PLC 1 套,交换机1台。由于生产过程中需要控制的点比较多,相互距 VIEW等,选用性价比较高的iFIX。iFIX功能强大,实现控制简 单,便于书写程序,图形库丰富。根据生产的需要制作了“热风炉 总貌(图2)”、“1号热风炉监控画面”、“2号热风炉监控画面”、 “3号热风炉监控画面”、“温度曲线”“压力曲线”、“流量曲线”、 维普资讯 http://www.cqvip.com 《工业控制计算机}2007年2O卷第6期 “报警”、“报表”等几个组态界面。在设计人机界面中,iFIX与以 太网相连接是非常关键的一个方面,否则人机界面中的所有监 9 lP地址设定后,iFIX软件上与PLC的通讯设置就设定完成。如果 与有多个PLC通讯,只需继续添加Device即可。 5 PC机与PLC的通讯方式 控都没有任何意义。连接的方法为:在启动iFIX前装上MBE (Modbus Ethernet)驱动软件,启动iFIX后双击系统配置图标, 就会出现图3所表示的系统配置图,然后单击SCADA图标出 现SCADA组态图后,点击l/O驱动器右边的问号,选择Mod— 在用以太网使上位机与PLC通讯时,设置简单方便,只需 把上位PC机和下位PLC设置在一个网段内即可,假定上位 PC1地址设为128.128。1.64,上位PC2地址设为128.128.1.65, PLC的地址设为128.128.1.105,它们之间就可以相互通讯。扩 bus Ethernet v7.17,单击确定,回到iFIX编辑界面。 展也很方便,只需要把新加入的设备设置在此网段内并给它分 配一个lP地址即可。 6冗余的设定 为了实现系统的安全可靠性我们设定上位机的冗余功能, 每个上位机需配置两个网卡,通过设定iFIX冗余配置,就可实现 冗余功能。当主节点出现故障时,备用自动节点启动。 7 PLC编程 帆塑PLC程序主要包括三个部分,一是PLC的lP地址的设定, 二是PLC系统的组态,最后一部分是控制程序的编写。 一般使PLC的lP地址和PC机的lP地址在同一个网段 内,并且和iFIX软件中设置的PLC的lP地址相同。 注意PLC系统软件的组态与硬件的组态相对应,即主站的 地址软件默认为1,把4个子站的地址对应地依次设置为2、3、 4、5即可。 图3系统配置图 控制程序注意两个方面:一是判断是否需要换炉,如果送风 炉温度的低于要求的温度就应开始换炉,二是换炉时炉阀的控 双击l/O驱动器,就会出现MBE图标,再双击MBE图标, 就可以设置需要控制的PLC的lP地址。假如PLC主站的lP地 址为:128.128.1.1O5,就把图3上的lP地址设为:128.128.1.1O5。 制,比如送风转为小烧,大烧转为送风,小烧转为大烧等。 [收稿日期:2006.10.19] (上接第7页) 扰十分晋严重,执行机构简陋。困此如采用常规的开关控制,效 矩阵的运算又比较复杂,因此我们为本系统专门设计了一套工 业控制机,主CPU是三星公司的ARM7嵌入式微处理器 S3C44BO,配有15”VGA LCD显示器、打印机和操作键盘等外 果是不理想的,便是由于采用上述综合的Fuzzy控制方式,使整 个系统得到了很好的控制,且具有较好的鲁棒性,当对象在非线 性范围内变化很大时,系统仍然能满意地工作,充分显示了 围设备,使整个系统有很好的实时操作性能,可以通过键盘方便 地选择恒电流、恒电压、恒电导(电流/电压)三种控制方式,因此 本系统具有很好的通用性,可适用于各种埋弧治炼电炉。为提高 Fuzzy控制的优越性。并为在较大,较复杂的工业过程中实行 Fuzzy控制积累了经验。 和线性系统相比,非线性系统更能体现出Fuzzy控制优越 性。事实上,对于一般二阶以下的线系统。Fuzzy控制并不比常 规PID控制有多少优越的地方,然而在非线性领域,就不是这样 速度,全部软件均由汇编语言写成,共占内存12K,其中控制算 法约5K该系统已有3O余台在线使用,取得了很好的节能降耗 的效果,同时也大大改善了操作工人的工作条件。系统的框图如 图2。 了,我们知道,非线性领域的系统稳定性不仅与系统的内部结构 有关而且与系统的初态和挠动的性质有关,而这些正是常规控 制方式所难以处理的。 参考文献 [1]Zadeh,L.A,Fuzzy Sets,【nform.Control,【J]8[1965】 [2]Kaufman,A,Introduction to Fuzzy Set Theory,Academic press 回H键盘  [M】,N,Y 1975 [3]楼世博,孙章,等.模糊数学[M】.北京:科学出版社,1983 [4]冯德,等.模糊数学方法及其应用【M]北京:地震出版社,1983 [5]T.J procyk,E.H.Mamdani.A linguistic Selforgraniging process Controller,Auto[,/】1 5,1 979 [6]E.H.Mcvmdani,Application of Fuzzy Algorithm for Control of nj机 Simple Dynamics plant,proc[J]。IEEE,121,1974 [7]E.H.Mamdani,S.A.Assilian,Fuzzy Logic Controler for A Dynam— 图2系统结构 ic Plant[J】,Int.J.Manmachine Study,7,1975 f收稿日期:2oO7.12.27] 6结束语 由于不知道非线性对象精确的数学模型,加之过程随机干 

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