石油天然气学报(江汉石油学院学报) 2011年5月第33卷第5期 ・ 252 ・ Journal of Oil and Gas Technology(J.JPI) May.201 1 Vo1.33 No・5 井楼油田楼资27区蒸汽驱配套工艺技术研究 张庆海,李协宽,王 辉 (中石化河南油田分公司第二采油厂,河南唐河473400) [摘要]随着吞吐采出程度的加深,河南稠油油田油层压力下降较快,老井产量星下降趋势,吞吐效果和 经济效益逐渐变差。为进一步提高油藏采收率,提高老油田的开发效果,在井楼油田楼资27井区进行了 过热蒸汽驱现场试验,开展了楼资27井区汽驱注采工艺配套适应性评价,为河南油田下一步蒸汽驱现场 试验提供技术参考。 [关键词]蒸汽驱;调割;热损失;隔热注汽 [中图分类号]TE357.44 [文献标识码]A [文章编号]1000—9752(2011)05—0252—03 为了提高老油田的开发效果和采收率,在井楼油田楼资2 7r井区开展了蒸汽驱现场试验,为提高注 汽井蒸汽波及体积,先后采用了颗粒复合调剖以及汽驱过程中的泡沫调驱和采用配套隔热注汽工艺提高 热效率。通过蒸汽驱配套技术,蒸汽驱试验取得了较好的阶段试验效果.为现场作业提供了参考。 控制蒸汽汽窜技术 蒸汽吞吐过程中,油层经蒸汽多轮次吞吐作用后,油井之间逐步建立热连通,进而形成汽窜通道。 汽窜通道中的蒸汽流动阻力越来越小、流动能力增加,蒸汽沿汽窜通道突破到生产井,造成油层纵向或 平面蒸汽波及不均;汽窜通道的形成不仅降低蒸汽驱的波及效率,同时影响了被窜井的生产时率口。]。 因此对中心注汽井进行调剖,改善注汽井的吸汽剖面,减缓蒸汽汽窜程度,提高蒸汽的波及效率至关重 要。 1.1 注汽井油层物性及开发现状分析 楼资27井区蒸汽驱中心注汽井分别为L31513井、L31717井、L31713井、L31917井,该4口井 油层物性好,吞吐周期高,汽窜严重,其中3口井亏空,1口井不亏空(表1)。 表1 注汽井吞吐生产汽窜情况统计 l-2调剖剂性能的优选 楼资27井区在吞吐开采过程中汽窜严重,中心注汽井与对应生产井之间都有不同程度的汽窜,在 汽驱时很容易发生蒸汽窜流,影响汽驱效果,因此对该区4口中心注汽井进行调剖,封堵汽窜通道,改 [收稿日期]2011—03—22 ’ [作者简介]张庆海(1973一),男,2009年大学毕业。现主要从事油田开发技术工作。 第33卷第5期 张庆海等:井楼油田楼资27区蒸汽驱配套工艺技术研究 变蒸汽流向,提高蒸汽波及体积。 选择调剖剂要符合以下条件:①能进行选择性调剖,能进行深部调剖。②实现大孔道封堵。 利用以上原则进行调剖方式优选,决定汽驱前对中心4口井进行高强度颗粒复合调剖和汽驱过程中 泡沫调驱。 1.3现场实施及效果分析 针对I 31513井、I 31717井、L31713井、L31917井这4口中心注汽井汽驱前采取高温固结调剖剂 复合调剖措施,实现对大孔道封堵。 2009年8月10日对I 31513井组采用了ST一2000高温固结调剖剂和BSC一1颗粒调剖剂复合调剖措 施。 1)L3l513井组对应生产井有2口汽窜井:L31615井、楼资27井,楼资27井为汽驱观察井。通 过调剖堵窜,L31615井汽窜通道得到封堵。截至到2010年8月15日未发生汽窜,已连续生产337d, 累产液7240.6t,产油349.6t。 2)L31717井组对应生产井有4口汽窜井:I 31617井、I 31615井、LZ30井、L3l919井,通过驱 前堵窜封堵及氮气泡沫调驱,井组汽窜得到有效抑制。该井自汽驱后2次加油嘴放喷调参,截至到 2010年8月15日未发生汽窜,已连续生产34od,累产液3199.9t,油253.8t。 3)L31713井组适应性分析。2009年8月1O日对I 31713井采用了粉煤灰调剖剂和BSC一1颗粒调 剖剂复合调剖措施。该井组对应生产井有5口对应汽窜井:楼资27井、1.31615井、I 31511井、 I 31611井、L31712井,通过驱前堵窜封堵,在汽驱过程中井组汽窜得到有效的抑制。 4)I 31917井组适应性分析。2009年8月10日对L31917井采用了粉煤灰调剖剂和BSC一1颗粒调 剖剂复合调剖措施。该井组有2口对应汽窜井:I 31919井、L31817井,通过驱前堵窜封堵,在汽驱过 程中井组汽窜得到有效的控制。 通过调剖调驱工艺技术措施,改变了注汽井的蒸汽流向,注汽生产井受效方向由调剖前增加了多个 方向井的受效,提高了蒸汽波及体积,整体综合措施后蒸汽剖面得到改善,注汽效果得到提高。 2注汽井隔热工艺技术及其效果 2.1 隔热工艺措施 楼资27井区4口注汽井油层埋深在217~275m之间,为了优选出最佳隔热工艺措施,对不同管柱 井筒热损失率和井底干度进行了模拟计算(注汽速度100t/d),结果见表2。 表2不同工艺注汽热损失率对比 井深 热损失率/ 光普通 /m 普通管 封隔 普通氮气 无封隔 普通氮气 封隔 光隔热 1.577 3.144 隔热管 封隔 隔热管氮气 无封隔 1.402 2.796 4.182 5.56 6.931 8.Z94 隔热管氮气 封隔 4.699 6.245 7.781 9.3O6 石油天然气学报(江汉石油学院学报) 2011年5月 由表2比较看出,采用隔热可有效降低热损失。并且其井筒管柱结构简单,施工操作方便,有 利于后续措施。因此对楼资27井区汽驱井组采用隔热注汽工艺技术。注汽管柱组合采用4 in高 真空隔热、接箍不密封(主要是为了汽驱过程中进行泡沫调驱)、带喇叭口管柱结构。 2.2实施效果 1)通过双参数测试结果分析隔热效果楼资27井区汽驱井组中心注汽井共4口,为了跟踪分析注 汽隔热效果,对4口井进行了定期双参数测试分析。以L31713井为例,2010年3月22日测试分析表 明,下深20m时,压力为1.1 58MPa,温度为186.7℃;下深为231m时,压力为1.163 MPa,温度为 197.5 ̄C。根据饱和压力和温度的关系曲线分析,该2点仍在过热蒸汽区域内。由此说明,蒸汽在井筒 内干度仍为100 ,仍然以干蒸汽的状态存在。也说明了沿井简方向的热损失很小,间接说明目前注汽 隔热工艺技术措施适应楼资27井区的注汽。 2)通过注汽井热力计算软件分析隔热效果 根据L31 713井2009年10月1日、2010年1月7日、 2010年3月22日井口注汽参数,运用注汽井热力计算软件,对井筒使用隔热热损失进行计算。在 设定蒸汽干度为99.9时,计算所得L31713井在喇叭口上位置(224m)热损失为3.2%,比使用普通 热损失降低了1.1 。 3楼资27井区蒸汽驱实施效果分析 经过调剖、隔热等措施,楼资27井区汽驱生产稳定,截止到2010年8月15日,已累计注汽349d, 阶段累积洼汽量73128.9t,阶段累积产液76490t,累积产油7398.7t,综合含水90.3 ,平均日产液水 平219.2t,平均日产油水平21.2t,阶段油汽比0.1,采注比1.05。说明了对汽驱注汽井采用隔热 隔热措施,能够有效减少井筒热损失,满足了楼资27井区蒸汽驱注汽要求。 [参考文献] [1]袁熙恩.工程流体力学[M].北京:石油工业出版社,1998. [2]姜汉桥,。姚军,姜瑞忠.油藏工程原理与方法EM].东营:石油大学出版社。2000 [编辑] 苏开科