300P01A/B频繁检修原因分析及处理措施
一、检修情况说明:
从2008年1月截至2008年6月,300P01A/B共检修8台次,其检修主要原因是:
1. 填料筒泄漏;
2. 入口单向阀内漏;
3. 入口单向阀弹簧断裂;
4. 齿轮箱中间齿轮齿面剥落。
二、检修原因分析:
对这些主要原因进行深入分析,我们发现其故障的主要原因有:
1. 填料隔环与柱塞之间的间隙不符合要求。有的间隙小,使得柱塞与隔环摩擦,造成柱塞表面形成沟槽,从而形成泄漏;有的间隙过大,使得填料在运行过程或紧固填料压盖的时候,造成填料被剪切填充至隔环与柱塞之间,并伴随着柱塞的运行,填料被带出填料筒,造成泄漏。另外,在检修中还发现隔环的材质为铸钢,太硬,容易损伤柱塞。
2. 进口单向阀端面与缸体之间未能形成有效密封。由于进口单向阀阀座与缸体配合处的倒角不够,使得进口单向阀无法进入与缸体之间形成有效密封,在运行中造成氨在进口单向阀与缸体之间流动,形成冲刷。从检修过程中,能明确的看到缸体的五个进口端面已
经被冲刷成0.2~2mm深度的沟槽,造成缸体的内漏。
3. 入口单向阀弹簧的断裂,经强度计算后,初步判定为疲劳断裂。
4. 齿轮箱中间齿轮的齿面剥落,近几年经常出现该种现象,尤其是该齿轮国产化后,其齿轮的使用寿命基本上就是一年。在国产化的过程中,郑州齿轮研究所改变了原齿轮的材质进行加工制造,但其材质的硬度不如原材质,故造成齿轮在运行过程中易剥落,降低了齿轮的使用寿命。
三、采取措施:
1. 严格控制好隔环与柱塞之间的间隙,保证其间隙为0.2~0.3mm。并将隔环的材质改为球墨铸铁(硬度比铸钢低很多,且自润滑性能好),降低对柱塞的磨损,增加柱塞的使用寿命。
2. 将已经冲刷的缸体端面进行镗孔处理,镗孔深度根据被冲刷的深度确定。再将每个进口单向阀的阀座与缸体配合处的锥度倒角,保证阀座与缸体之间的有效密封,即保证进口单向阀的进口端面与缸体的密封,防止了缸体被冲刷。
3. 更换长期使用后的入口单向阀的弹簧,尤其是超过两年以上的弹簧,必须全部更换。
4. 与郑州齿轮研究所的相关技术人员进行沟通交流,了解其改变材质的原因,争取将齿轮材质改为原齿轮材质,提高其使用寿命,保证系统的稳定运行。
以上措施,在大修期间严格实施,确保P01的长期稳定运行。
尿素车间
2008年7月
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